200g次氯酸鈉發(fā)生器批發(fā)廠家
為什么說(shuō)電解法次氯酸鈉發(fā)生器正逐漸被結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作維護(hù)方便、得率高、殺菌能力強(qiáng)的化學(xué)法二氧化氯發(fā)生器取代。
我們從以下3點(diǎn)分析:
1、殺菌效果優(yōu)劣:
氯酸鈉的殺菌效果較差,椐資料報(bào)導(dǎo),次氯酸鈉的殺菌能力只有cl2的1/20,因?yàn)閏l2和次氯酸鈉起殺菌作為的主要是次氯酸,次氯酸鈉是堿性物質(zhì),在溶液中主要以次氯酸根形式存在,次氯酸的濃度非常低,所以殺菌效果很差。
2、反應(yīng)產(chǎn)物分析:次氯酸鈉與cl2殺菌一樣,會(huì)與水體中有機(jī)物發(fā)生氯代反應(yīng),生成三鹵甲烷等致癌物質(zhì),電解法二氧化氯發(fā)生器設(shè)備結(jié)構(gòu)與次氯酸鈉發(fā)生器相似,電解生成產(chǎn)物主要是次氯酸鈉和極少量二氧化氯,其真正意義上講還是次氯酸鈉發(fā)生器。
3、成本:不能否認(rèn),大多數(shù)客戶對(duì)成本費(fèi)用上的考慮占很大一部分,電解法設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜,操作、維護(hù)也較復(fù)雜。
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用區(qū)域:
1、餐廳、賓館、家庭、餐具衛(wèi)生設(shè)施的滅菌消毒和空氣環(huán)境消毒等。
2、乳品廠、屠宰場(chǎng)的管道、設(shè)施及環(huán)境的滅菌處理;
3、醫(yī)院污水的滅菌消毒處理;
4、醫(yī)院、衛(wèi)生、臨床器械的消毒、滅菌、除臭的防霉處理;
北極星環(huán)保網(wǎng)訊:目前國(guó)家的技術(shù)政策中*采用厭氧消化工藝對(duì)污水處理廠污泥進(jìn)行減量化和穩(wěn)定化處理,但在厭氧消化過(guò)程中除產(chǎn)生甲烷外,還會(huì)釋放高濃度的氮,這部分高氨氮隨脫水濾液回流到污水處理系統(tǒng),增加污水處理的投資和運(yùn)行費(fèi)用。北京某污水處理廠采用厭氧氨氧化工藝對(duì)高氨氮污泥脫水濾液?jiǎn)为?dú)集中處理,可解決上述問(wèn)題。
北京市某污水處理廠泥區(qū)在優(yōu)化改造中面臨諸多問(wèn)題,其中沼液處理問(wèn)題直接影響了該廠污水處理的效果和成本。熱水解和厭氧消化后的污泥經(jīng)脫水后產(chǎn)生脫水濾液(沼液),該濾液中氨氮濃度較高,如果不進(jìn)行處理直接排至廠區(qū)生物處理系統(tǒng),將對(duì)再生水處理工藝中總氮的出水指標(biāo)造成一定的影響,使污水中碳氮比不足的問(wèn)題更加突出,增加大量的碳源投加量,增加污水處理的難度和處理成本。因此有必要將這部分污水單獨(dú)收集處理,以減少這部分污染物對(duì)污水處理設(shè)施的沖擊以及系統(tǒng)的氮負(fù)荷。
脫氮技術(shù)中,厭氧氨氧化技術(shù)作為新興工藝,克服了諸多傳統(tǒng)脫氮工藝的缺點(diǎn),受到了普遍關(guān)注。因此,在本設(shè)計(jì)中,如何選擇*技術(shù)路線以及在原有研究基礎(chǔ)上進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化是設(shè)計(jì)人員需要解決的主要問(wèn)題。
1、厭氧氨氧化工藝的優(yōu)點(diǎn)
厭氧氨氧化工藝相比于傳統(tǒng)的硝化反硝化工藝具有如下優(yōu)點(diǎn):
(1)節(jié)省能源和碳源:厭氧氨氧化在缺氧條件下進(jìn)行,無(wú)需氧氣的供應(yīng),可節(jié)省62.5%的能源消耗;并且厭氧氨氧化過(guò)程*改變了過(guò)去需要通過(guò)投加電子供體(碳源)才能脫氮的傳統(tǒng)途徑(反硝化),大大節(jié)省碳源;此外能量減少也意味著CO2排放的降低。
(2)不會(huì)產(chǎn)生pH下降因而無(wú)需補(bǔ)堿,不存在亞硝酸鹽的累積可能產(chǎn)生的毒性,因而容易經(jīng)濟(jì)地實(shí)現(xiàn)工藝控制。
(3)減少污泥產(chǎn)量:厭氧氨氧化菌生長(zhǎng)慢、產(chǎn)率低,工藝剩余污泥量少,因此污泥處置費(fèi)用低。
(4)高負(fù)荷,減少占地面積:厭氧氨氧化氮去除效率高,因此該工藝總體負(fù)荷高,可以減少工藝占地,降低工藝基建費(fèi)用。
2、工程設(shè)計(jì)
2.1、工程概況
北京市某污水處理廠處理規(guī)模為60萬(wàn)噸,污泥產(chǎn)量約為878噸/日,同時(shí)接收其他廠外運(yùn)污泥342噸/日,總處理規(guī)模1220噸/日(以含水率80%計(jì),不含廠內(nèi)污泥系統(tǒng)回流量),污泥處理工藝采用濃縮+預(yù)脫水+熱水解+厭氧消化+板框脫水(見(jiàn)圖1)。剩余污泥進(jìn)入污泥濃縮、預(yù)脫水系統(tǒng),經(jīng)過(guò)濃縮機(jī)濃縮后,與經(jīng)過(guò)除砂的初沉污泥混合,利用預(yù)脫水機(jī)脫水與外廠輸送的脫水污泥混合后進(jìn)入熱水解系統(tǒng)。熱水解處理后的污泥經(jīng)過(guò)
稀釋及冷卻后,進(jìn)入新建的污泥消化池進(jìn)行厭氧消化。消化后的污泥經(jīng)板框壓濾脫水系統(tǒng)進(jìn)行脫水至含水率60%以下。脫水后泥餅外運(yùn)處置。
厭氧氨氧化
圖1污泥處理流程圖
污泥處理過(guò)程中產(chǎn)生的污水包括污泥濃縮上清液、熱水解消化污泥脫水的濾液。污泥濃縮的上清液中主要含有部分SS;污泥在經(jīng)過(guò)20多天厭氧消化后,大概24%的微生物被降解,每降解1kg微生物產(chǎn)生0.124kg氮,因此部分氮磷又被釋放到污泥脫水的壓濾液中,有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)過(guò)厭氧消化后污泥水中氮的含量約占進(jìn)水污水氮含量的10%左右,常規(guī)設(shè)計(jì)中回到污水處理系統(tǒng)會(huì)加重污水廠的負(fù)擔(dān),因此需要對(duì)污泥脫水的壓濾液進(jìn)行單獨(dú)處理。
本工程厭氧氨氧化系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)模(平均流量)為3500m3/d,根據(jù)中試和國(guó)內(nèi)外相近工程水質(zhì)數(shù)據(jù),確定了厭氧氨氧化系統(tǒng)進(jìn)出水水質(zhì)(見(jiàn)表1)。
表1厭氧氨氧化系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)
厭氧氨氧化
2.2、技術(shù)路線
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)水質(zhì)數(shù)據(jù),初選定技術(shù)路線為進(jìn)水—調(diào)節(jié)池—斜板沉淀池—一段生物池—一段沉淀池—二段生物池—二段沉淀池—出水。脫水后的污泥消化液中除氨氮濃度比較高外,還有較高TP、SS、COD,為了保證反應(yīng)器的脫氮效果,在前端增加混凝沉淀處理單元,去除TP、SS。
然后進(jìn)入一段生物池和一段沉淀池,去除COD。將TP、SS、COD去除后進(jìn)入二段生物池和二段沉淀池進(jìn)行脫氮。通過(guò)中試運(yùn)行結(jié)果發(fā)現(xiàn),對(duì)于C/N比不高的污水,一段反應(yīng)池的COD去除率在20-30%之間,此工藝流程僅適用于C/N比高的污水。
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