詳細(xì)介紹
濰坊138中能5448美亞5103
小型豆干加工污水處理設(shè)備
豆制品食品廠在我國(guó)分布十分廣泛,由于生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單,水污染不嚴(yán)重,豆制品的污水處理一直不被重視。但是,由于越來(lái)越現(xiàn)代化的密集型生產(chǎn),導(dǎo)致豆制品企業(yè)排放的污水也開(kāi)始對(duì)環(huán)境造成危害了,因此,豆制品污水處理設(shè)備也漸漸被人們所熟知。豆制品污水設(shè)備原理并不復(fù)雜,了解豆制品污水處理設(shè)備,就要先了解豆制品生產(chǎn)工藝以及排污情況。
豆制品的主要生產(chǎn)原料是大豆。曬干后的大豆經(jīng)篩選去除雜質(zhì)后,用水浸泡、淘洗去除灰份,漂洗至潔凈,使其充分吸水膨脹,然后用打漿機(jī)磨碎,用水調(diào)成豆?jié){。豆?jié){蒸煮后,根據(jù)不同的產(chǎn)品,加人不同量的鹵水,攪拌均勻,壓濾脫水后,可制成各種豆腐制品。
豆腐生產(chǎn)工藝:風(fēng)選一水洗一浸泡一煮漿一點(diǎn)鹵一壓濾一成品豆腐
污水處理設(shè)備工藝流程簡(jiǎn)介
1、排水管網(wǎng)的污水經(jīng)粗格柵和固定細(xì)格柵攔截較大的顆粒物和漂浮物后,進(jìn)入調(diào)節(jié)池,再經(jīng)污水提升泵提升至生物接觸氧化池。
2、生物接觸氧化法,在反應(yīng)器內(nèi)設(shè)置填料,經(jīng)過(guò)羅茨風(fēng)機(jī)、微孔嚗氣進(jìn)行充氧,使廢水與長(zhǎng)滿生物膜的填料充分接觸,在生物膜微生物的作用下,廢水得到凈化。
生產(chǎn)過(guò)程中的廢水排放廢水水量在豆腐生產(chǎn)的過(guò)程中,產(chǎn)生大量的廢水,廢水主要來(lái)源于水洗、浸泡和壓濾過(guò)程,另有部分沖洗水廢水。各股廢水的水量和濃度會(huì)隨著生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品類別、生產(chǎn)習(xí)慣等的不同而不同。
我國(guó)的豆腐產(chǎn)量大,由豆腐生產(chǎn)而排放大量的廢水,廢水中的有機(jī)物污染物濃度高,對(duì)水環(huán)境污染嚴(yán)重,現(xiàn)在還沒(méi)有很好的、專門化的處理技術(shù),對(duì)此進(jìn)行厭氧技術(shù)。采用厭氧為主的技術(shù),處理豆腐廢水,COD去除率高,操作管理簡(jiǎn)便,運(yùn)行費(fèi)用低,將是一種處理豆腐廢水的shou選技術(shù)。豆腐生產(chǎn)廢水屬于豆制品廢水,豆制品廢水處理方法有氧生物處理、好氧處理、厭氧-氧結(jié)合處理等。
當(dāng)前的豆制品污水處理設(shè)備多數(shù)是一體化的復(fù)合型設(shè)備,體積小、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,便于維護(hù)是豆制品污水處理設(shè)備的主要特點(diǎn),由于其造價(jià)低廉,被行業(yè)內(nèi)很多豆制品企業(yè)采購(gòu)和使用。
泡豆水的主要承認(rèn)有水溶性非蛋白氮、稅蘇糖、棉籽糖等寡糖,檸檬酸等有機(jī)酸以及水溶性維生素、礦物質(zhì)等,此外,還有異黃酮等色素類物質(zhì)。
黃泔水的組成更為復(fù)雜,除含泡豆水的所有成分以外,還含有蛋白質(zhì)(大豆清蛋白、大豆凝血素、胰蛋白酶抑制因子等)、氨基酸、脂類等。豆腐生產(chǎn)清洗用水中含有大豆清蛋白、糖類、豆渣和清潔劑等。
豆類制品加工廢水主要來(lái)源于洗豆水、泡豆水、漿渣分離水、壓濾水、各生產(chǎn)容器的洗滌水、地面沖洗水等。
廢水特點(diǎn)是廢水排放量大,有機(jī)物濃度高,成分較復(fù)雜。
豆腐加工豆制品廢水處理過(guò)程中所排污水含有大量的豆渣和豆瓣等懸浮物,此類懸浮物極易fu敗病溶于污水中,造成污水濃度上升,污水處理難度增大,因此在處理此類廢水時(shí),有必要對(duì)廢水中的懸浮物進(jìn)行預(yù)處理,然后在進(jìn)行后續(xù)生物處理過(guò)程。具體如處理建議如下:
(1)采用設(shè)備進(jìn)行分離,主要用的設(shè)備有壓濾機(jī),斜篩,振動(dòng)篩等,分離出的有機(jī)物可以用作豬食料等,從而創(chuàng)造盈利。
(2)加藥進(jìn)行氣浮或沉淀去除懸浮物,采用加藥絮凝反應(yīng)工藝,不但能去除懸浮物,還能去除廢水中的大分子膠體,從而可以去除約30%COD,但會(huì)產(chǎn)生大量的不可利用的污泥,因此會(huì)產(chǎn)生大量的污泥處置費(fèi)用。
(3)采用水解工藝對(duì)懸浮物進(jìn)行水解,水解的方法有熱水解和酸水解,都可以取得良好的效果,但熱水解運(yùn)行能耗高,酸水解消耗藥劑量大;因此,如果有足夠的場(chǎng)地,建議采用自然水解,可以降低后期運(yùn)行成本。
廢水經(jīng)水解后,生化性大大提高,為后續(xù)污水處理效果打下良好的基礎(chǔ)。
經(jīng)過(guò)工藝改講后,進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)試及運(yùn)行,由于厭氧反應(yīng)池及好氧反應(yīng)池內(nèi)的污泥活性并未喪失,因此系統(tǒng)恢復(fù)運(yùn)行很快,同時(shí)改講后的MBR池也使用好氧接觸池的剩余污泥及部分從市政污水廠剩余污泥,并使其中污泥質(zhì)量濃度維持在8g/L左右。經(jīng)過(guò)2個(gè)月左右的調(diào)試,系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,出水水質(zhì)為:COD為 80?100mg/L、、BOD5為15?20mg/L,氨氮、SS的質(zhì)量濃度分別為8?10、50?70mg/L,可達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 8978—1996)二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。
經(jīng)濟(jì)性分析
預(yù)算
MBR系統(tǒng)價(jià)格:人民幣20萬(wàn)元,沼氣池填料系統(tǒng)1萬(wàn)元。
小型豆干加工污水處理設(shè)備優(yōu)缺點(diǎn)
優(yōu)點(diǎn):
1)出水清澈,幾乎無(wú)SS,氨氮亦可降低到zui小值,達(dá)標(biāo)較容易;
2)不需要每天加藥混凝,只需定時(shí) (每幾個(gè)月)加反沖洗膜的藥劑;
3)自動(dòng)化程度高,管理方便;
4)施工方便;
5)產(chǎn)泥少,幾乎無(wú)需排泥。
缺點(diǎn):
1)相對(duì)較大;
2)有電耗。
運(yùn)行成本
在原有風(fēng)機(jī)不變的情況下,增加的電耗為MBR自吸泵的耗電量為12kWh,電費(fèi)按1元/kWh計(jì),則增加的電量約0.06元/m3;MBR的藥劑清洗費(fèi)用,增加成本約為0.1元/m3;原運(yùn)行成本主要為電耗及人工費(fèi)用,約為1.38元/m3。
因此,改講后工藝的運(yùn)行成本為1.54元/m3廢水,比原工藝運(yùn)行成本增加約0.16元/m3。
結(jié)論
采用改進(jìn)后的工藝流程即厭氧+好氧+MBR+氧化塘工藝對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)廢水進(jìn)行處理,具有良好的處理效果,耐沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)。
廢水處理運(yùn)行總成本約為1.54元/m3,出水COD為 80?100mg/L、BOD5為15 ?20mg/L,氨氮、SS的質(zhì)量濃度分別為8?10、50?70mg/L,出水各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 8978—1996)二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。
采用膜組件代替初沉及二沉池實(shí)現(xiàn)泥水分離,使反應(yīng)池內(nèi)單位容積微生物量大,具有容積負(fù)荷高、 出水穩(wěn)定、改講方便等優(yōu)點(diǎn)。氧化塘不僅可對(duì)污染物進(jìn)一步去除,同時(shí)兼有景觀功能。
污水→化糞池→厭氧池→人工濕地(種植根系發(fā)達(dá)、喜濕、吸收能力強(qiáng)的美人蕉、水蔥、菖蒲等植物)經(jīng)“過(guò)濾”后排放的方法進(jìn)行處理,主要適用于污水處理,建成后運(yùn)行費(fèi)用基本為零,使用壽命在10年以