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三門(mén)峽富通新能源科技有限公司


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經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家

商鋪產(chǎn)品:70條

所在地區(qū):河南三門(mén)峽市

聯(lián)系人:賀銀兵 (經(jīng)理)

技術(shù)文章

75t/h循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行分析

閱讀:1674發(fā)布時(shí)間:2014-6-1

    199910月*臺(tái)35 t/h循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行以來(lái),為綜合利用氣化灰(德士古氣化爐產(chǎn)的廢渣)、造氣渣(固定層煤氣發(fā)生爐產(chǎn)的廢渣),于2001年又增設(shè)了2臺(tái)75 t/h循環(huán)流化床鍋爐。該鍋爐運(yùn)行2年來(lái),在抗磨損、保證連續(xù)運(yùn)行方面令人滿意,但由于設(shè)計(jì)煤種與使用煤種(煙煤摻燒造氣渣或氣化爐渣)之間的差異,在實(shí)際運(yùn)行中出現(xiàn)了不同程度的問(wèn)題。對(duì)此,我廠采取了相應(yīng)的措施,取得了較好的效果,富通新能源銷(xiāo)售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)www.ftxny.com壓制的木屑顆粒燃料。

床體溫度高、返料溫度高的問(wèn)題

    設(shè)計(jì)要求床溫在850950℃,但自開(kāi)車(chē)運(yùn)行以來(lái)床溫一直在1 000℃左右。這不僅增大了氮氧化物的排放量,而且易使鍋爐結(jié)焦,造成停爐事故。返料溫度要求≤970℃,因返料風(fēng)的供給來(lái)自一次風(fēng),返料風(fēng)小,返料灰返回爐膛少,造成返料器超溫至1030℃。

1.1  原因

    (1)料層薄,大顆粒所占比例大。根據(jù)冷、熱態(tài)試驗(yàn)風(fēng)量測(cè)試的結(jié)論,熱態(tài)比冷態(tài)運(yùn)行時(shí)的一次風(fēng)電流小510A。經(jīng)測(cè)試,實(shí)際運(yùn)行中料層厚度在(850±50)mm、爐渣含碳量低于5%時(shí),床體溫度、返料溫度等參數(shù)才符合設(shè)計(jì)要求。

    (2)煤的顆粒大小不均勻(1),且顆粒大的集中在床面上,使一次風(fēng)吹不起來(lái),難以形成全爐膛燃燒。

    由表1可知,粒徑大于5mm和小于0.28 mm的煤占37.4%,顆粒大小差別很大,易造成燃燒空間上移,致使灰未及時(shí)燃燼就被帶入旋風(fēng)分離器,造成返料超溫。

    (3)飛灰循環(huán)較差,灰量少,沒(méi)有足夠的灰返回爐膛以冷卻床面。該鍋爐采用2個(gè)旋風(fēng)分離器作為一次返料,省煤器后空預(yù)器前設(shè)有百葉窗分離器作為二次返料。但由于返料風(fēng)閥安裝位置不當(dāng),二次返料一直未投用。在檢修時(shí),發(fā)現(xiàn)二次返料集灰器中灰較多,未得到利用而直接被煙氣帶入電除塵器,這也會(huì)造成返料回爐膛少、床溫高。

1.2措施

    首先清理二次返料器,將1年多未投運(yùn)的二次返料器投入使用;改造返料風(fēng)閥的位置(因原先沖刷返料口的水冷壁造成泄漏);加強(qiáng)上煤系統(tǒng)的管理,嚴(yán)禁顆粒大于10 mm及含水量大于10%的煤進(jìn)入煤倉(cāng);對(duì)配風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行疏通和改造,加強(qiáng)風(fēng)量的配比。

給煤系統(tǒng)問(wèn)題

2.1  給煤系統(tǒng)易堵原因

    我廠建于1967年,在逐步擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí),煤場(chǎng)不但沒(méi)有增加還相應(yīng)減少,陰雨天煤的濕度很難保證,給鍋爐運(yùn)行帶來(lái)了很大的困難,2臺(tái)75 t/h循環(huán)流化床鍋爐多次因蓬煤而熄火。此外,設(shè)計(jì)的鍋爐給煤系統(tǒng)有很多缺陷:中間環(huán)節(jié)太多;連接棱角太多;摻燒的氣化灰較多,粘度較大,使原設(shè)計(jì)的螺旋給煤機(jī)不適宜我廠的煤種。

2.2給煤系統(tǒng)的改造

    (1)給煤機(jī)移至操作層,稱重給煤機(jī)不作改動(dòng),但加大它與螺旋給煤機(jī)之間的輸煤管管徑,螺旋給煤機(jī)上的小煤倉(cāng)底部由錐形改成橢圓形,減少輸煤阻力。由于給煤機(jī)移至操作層,方便了操作工觀察判斷蓬煤情況,且給煤機(jī)到爐膛的距離僅1.5 m,又減少2個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn),有效避免了蓬煤。

    (2)因摻燒的氣化灰較多、粘度較大,原設(shè)計(jì)的螺旋給煤機(jī)螺旋槳葉被粘成一個(gè)圓棍,把螺旋給煤機(jī)改成刮板式給煤機(jī),解決丁粘煤?jiǎn)栴}。給煤管上增加了播煤風(fēng)噴嘴,容易積煤、粘煤的地方增設(shè)噴嘴,避免了煤粘在給煤管的現(xiàn)象。

    (3)把負(fù)壓給煤改成微正壓給煤。

    通過(guò)改造,給煤系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,很少出現(xiàn)蓬煤現(xiàn)象,床溫、返料溫度也達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。

一次風(fēng)不足問(wèn)題

3.1  原因

    75t/h循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行之初,送風(fēng)機(jī)選型較小,一次風(fēng)風(fēng)道阻力大、風(fēng)量不足,起不到較好的擾流作用,物料得不到充分的混合。由于風(fēng)量不足,在燃燒室密相區(qū)缺乏足夠的氧量,鍋爐的溫度場(chǎng)分布不均勻,使鍋爐帶不上負(fù)荷。同時(shí)因爐內(nèi)底料沸騰不好,爐膛內(nèi)出現(xiàn)了“死料”從而產(chǎn)生低溫結(jié)焦。由于流化風(fēng)量明顯不足(僅夠初始流化)、煙速減小、尾部受熱面積灰,使燃料在爐內(nèi)不能很好燃燒,zui高負(fù)荷只有45 t/h。

3.2措施

    經(jīng)分析計(jì)算,在一次風(fēng)機(jī)兩側(cè)主風(fēng)門(mén)處加裝2個(gè)小旁路,可使進(jìn)風(fēng)總量由43 355. 34m3/h提高至48 481. 69m3/h。根據(jù)布風(fēng)板特性試驗(yàn),zui低流化運(yùn)行時(shí)的總風(fēng)量為36 555m3/h,已能滿足正常運(yùn)行熱態(tài)流化的要求。由于風(fēng)道設(shè)計(jì)的原因,鼓風(fēng)機(jī)擋板全開(kāi),比鼓風(fēng)機(jī)電機(jī)額定轉(zhuǎn)速的總設(shè)計(jì)風(fēng)量63 480 m3/h少了14 998.3m3/h。現(xiàn)通過(guò)增加旁風(fēng)道,風(fēng)壓不足的情況己*解決,比購(gòu)買(mǎi)增壓風(fēng)機(jī)節(jié)省費(fèi)用約15萬(wàn)元。

負(fù)荷達(dá)不到設(shè)計(jì)能力的問(wèn)題

4.1  影響負(fù)荷的因素及調(diào)整

    燃燒份額的合理分配是解決鍋爐出力不足、熱效率偏低和結(jié)焦的關(guān)鍵問(wèn)題之一。燃燒份額與煤種、燃燒顆粒特性、鍋爐循環(huán)系統(tǒng)、一次風(fēng)量及一、二次風(fēng)量比等因素有關(guān)。

4.1.1  煤質(zhì)

    煤的熱值與燃燒室運(yùn)行工況(床溫、爐膛出口溫度、過(guò)量空氣系數(shù))相結(jié)合,決定了循環(huán)燃燒系統(tǒng)和后部對(duì)流受熱面之間的熱負(fù)荷分配。對(duì)于不同煤質(zhì),發(fā)現(xiàn)發(fā)熱量( Q)10 450~14 630kj/kg(2 500~3 500 kcal/kg)的燃料低于900℃時(shí)運(yùn)行就不穩(wěn)定,而燃用16 720 kj/kg(4 000kcal/kg)以上的燃料時(shí),850~900℃就能穩(wěn)定運(yùn)行,其中摻燒的氣化灰的為8 778 kj/kg(2 100kcal/kg)。造氣爐渣燃點(diǎn)高(680℃以上)、燃燒時(shí)間長(zhǎng)(20 min)、燃燼難度大,燃燼時(shí)間長(zhǎng)達(dá)38mm,主要原因是粒子核的燃燒溫度靠熱傳導(dǎo)供給,并且絕大部分粒子在整個(gè)燃燒過(guò)程中形狀變化不大,造成流化速比及阻力大,流速調(diào)節(jié)范圍也很窄,不易取得很穩(wěn)定的流化工況,極易產(chǎn)生流化死區(qū)。因此在煙煤摻燒氣化爐渣后,合理配風(fēng)和分段分級(jí)向爐膛送風(fēng)是保證燃燒份額、燃燒室燃燒工況良好的先決條件。煤況分析見(jiàn)表2

    由表2可見(jiàn),燃燒煤的揮發(fā)份高,運(yùn)行中往往達(dá)不到設(shè)計(jì)值,因此采取了相應(yīng)的調(diào)整:對(duì)于煤粉相對(duì)較多的煤,二次風(fēng)量相應(yīng)減小,以免爐膛出口煙溫過(guò)高而造成主蒸汽超溫;對(duì)于顆粒較多的煤,相應(yīng)增加一次風(fēng)量以保證良好的流化狀態(tài),并增加二次風(fēng)量以降低床溫,避免高溫結(jié)焦,提高爐膛出口煙溫,增加鍋爐出力。

    煤的化學(xué)特性也是影響鍋爐負(fù)荷的主要因素。對(duì)于熱值小的煤,可以通過(guò)調(diào)節(jié)一、二次風(fēng)量及配比,使煤在爐膛內(nèi)充分燃燒。如貧煤其揮發(fā)份含量在10%20%,不易點(diǎn)燃,燃燒時(shí)火焰短,運(yùn)行時(shí)可使床料厚度比正常時(shí)高一些,并增加一次風(fēng)量,使煤能盡快著火燃燒,同時(shí)增加二次風(fēng)量降低床溫,提高爐膛出口煙溫,從而增加負(fù)荷。煙煤的揮發(fā)份在20%40%,易點(diǎn)燃,燃燒火焰長(zhǎng),運(yùn)行時(shí)可減小二次風(fēng)量,避免主蒸汽超溫,因其焦炭有結(jié)焦性,因此一次風(fēng)可大些。

4.1.2  風(fēng)量的配比

    在配風(fēng)上,75 t/h循環(huán)流化床鍋爐采用爐膛前墻面(給煤側(cè))前上二次風(fēng)管6個(gè),前下二次風(fēng)管3個(gè);爐膛后墻面上后上二次風(fēng)5個(gè)風(fēng)管,后中二次風(fēng)4個(gè),后下二次風(fēng)2個(gè),外加播煤風(fēng)管1個(gè)。左右爐門(mén)上各有3個(gè)二次風(fēng)管向爐內(nèi)分段、分級(jí)送風(fēng)。二次風(fēng)送入形式對(duì)爐內(nèi)流體動(dòng)力特性產(chǎn)生重要的影響。二次風(fēng)主要是補(bǔ)充燃燒需要的空氣,再者可起到擾動(dòng)作用,加強(qiáng)氣固兩相的混合,通過(guò)調(diào)節(jié)各段二次風(fēng)量的大小,使煙氣流動(dòng)中局部的高壓富氧區(qū)得以均衡擴(kuò)散。整個(gè)流化床循環(huán)系統(tǒng)處于或達(dá)到碳、灰平衡,保證了循環(huán)流化床鍋爐的循環(huán)倍率。平衡后,密相區(qū)是個(gè)大的蓄熱池,循環(huán)灰返回后將密相區(qū)內(nèi)的煤產(chǎn)生的熱量吸收后帶到爐膛上部,使整個(gè)爐膛的溫度場(chǎng)比較均勻?;伊W拥臐舛?,尤其是稀相區(qū)的濃度不斷增大,使?fàn)t膛內(nèi)的輻射換熱和對(duì)流換熱得以提高,在操作中應(yīng)嚴(yán)格控制過(guò)熱器后氧含量在6%左右,避免燃燒不充分或排煙熱損失大。

4.2  效果

    經(jīng)過(guò)對(duì)二次返料的投運(yùn)和給煤系統(tǒng)的改造及完善,又在風(fēng)量配比上加以調(diào)整,目前鍋爐出力已能達(dá)到86 t/h(額定負(fù)荷的115%)。

鍋爐受熱面磨損問(wèn)題的改進(jìn)

    (1)2臺(tái)鍋爐運(yùn)行3 600 h后,發(fā)現(xiàn)中間水冷壁壁厚僅剩9 mm,其它地方水冷壁磨出光亮。經(jīng)多次實(shí)驗(yàn),采用耐磨耐高溫涂料對(duì)水冷壁( 40m2)噴涂,經(jīng)過(guò)4個(gè)月的運(yùn)行考驗(yàn),效果較好。

    (2)省煤器主要磨損部位發(fā)生在省煤器管兩端,為此在它的上面及上邊1~3排省煤器管子均加上護(hù)板,基本上解決了磨損。

    (3)空氣預(yù)熱器*級(jí)入口處管頭磨漏,經(jīng)用1個(gè)短管套入,周?chē)俸附?,解決了該問(wèn)題,信息來(lái)自:http://www.ftxny.com/swzgldt/3970.html


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