成套生活污水處理設(shè)備安全放心污水處理廠中A/O工藝運(yùn)行效果欠佳,未能達(dá)到常規(guī)A/O工藝對COD的去除率(80%以上)。分析原因主要是經(jīng)BCR處理后酚氨回收廢水中BOD濃度較低,B/C僅為0.11,可生化性極差。同時,因市場環(huán)境影響,企業(yè)內(nèi)甲醇制芳烴裝置生產(chǎn)負(fù)荷低,未能排放足量的芳烴廢水,導(dǎo)致A/O工藝長期在低負(fù)荷條件下運(yùn)行,池內(nèi)絲狀菌大量繁殖,造成污泥膨脹,引起二沉池泥水分離效果不佳
成套生活污水處理設(shè)備安全放心
酚氨廢水調(diào)節(jié)池對酚氨回收廢水進(jìn)行緩沖儲存,尺寸55m×25m×7.7m,水力停留時間(HRT)為24h;隔油沉淀池共4座,并聯(lián)運(yùn)行,單座尺寸28.3m×7m×76.2m;一級氣浮池共3座,并聯(lián)運(yùn)行,單座尺寸16m×4.5m×4.2m;二級氣浮池共3座,并聯(lián)運(yùn)行,單座尺寸為16m×4.5m×4m;水解酸化池共2座,并聯(lián)運(yùn)行,設(shè)計采用折流式水解酸化污泥床,單座尺寸37.5m×26.6m×8.3m,池內(nèi)掛載生物填料,HRT=40h。
BCR工藝是一種采用高效脫氮分批次多循環(huán)活性污泥法的技術(shù),采用分批次多循環(huán)運(yùn)行周期院(進(jìn)水→曝氣→攪拌)→(曝氣→攪拌)→(曝氣→攪拌)→重復(fù)多次(曝氣→攪拌)步驟→沉淀→潷水→閑置,相比于傳統(tǒng)生物脫氮需要大比例的硝化液回流,能夠充分利用原水中的有機(jī)物作為反硝化的碳源,有效節(jié)省堿度和碳源的投加,降低系統(tǒng)運(yùn)行成本,同時可根據(jù)排污狀況自由調(diào)整運(yùn)行周期。BCR反應(yīng)池共4座,并聯(lián)運(yùn)行,單座尺寸80m×22m×9m,HRT=140h。每座BCR反應(yīng)池配套16臺充氧效率高、免維護(hù)的碟式射流曝氣器。
2.2 芳烴廢水預(yù)處理單元
芳烴廢水中含有高濃度的有機(jī)酸、醇類、酮類等,采用水解酸化-UASB對該廢水中的有機(jī)物進(jìn)行預(yù)降解,降低后續(xù)處理系統(tǒng)的處理負(fù)荷。采用1座厭氧水解池,尺寸15.5m×6.2m×8.65m,池內(nèi)掛載生物填料,HRT=16h。采用6座UASB厭氧反應(yīng)池,并聯(lián)運(yùn)行,單座尺寸10.5m×5.5m×8.65m,HRT=56h。每座UASB厭氧反應(yīng)池配有1套布水系統(tǒng)、三相分離器、收水系統(tǒng)和循環(huán)系統(tǒng)。UASB設(shè)計跨越管
污水處理廠中A/O工藝運(yùn)行效果欠佳,未能達(dá)到常規(guī)A/O工藝對COD的去除率(80%以上)。分析原因主要是經(jīng)BCR處理后酚氨回收廢水中BOD濃度較低,B/C僅為0.11,可生化性極差。同時,因市場環(huán)境影響,企業(yè)內(nèi)甲醇制芳烴裝置生產(chǎn)負(fù)荷低,未能排放足量的芳烴廢水,導(dǎo)致A/O工藝長期在低負(fù)荷條件下運(yùn)行,池內(nèi)絲狀菌大量繁殖,造成污泥膨脹,引起二沉池泥水分離效果不佳。通過投加混凝劑后,混凝氣浮的出水COD可達(dá)到107mg/L,說明二沉池出水帶泥影響了COD的檢測。
本工程最終排水水質(zhì)需達(dá)到《循環(huán)冷卻水用再生水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》中的要求,但該組合工藝對離子污染物沒有去除效果,需與反滲透產(chǎn)水勾兌稀釋離子濃度后回用,而排放廢水的水質(zhì)易受來水及操作等因素影響,可能會對生產(chǎn)設(shè)備造成損害。
4.2 對系統(tǒng)運(yùn)行的建議
(1)進(jìn)一步優(yōu)化A/O工藝的運(yùn)行條件,建議可減少運(yùn)行系列,提高A/O工藝處理負(fù)荷,防止絲狀菌過度繁殖,同時引入部分未經(jīng)預(yù)處理的芳烴廢水改善來水水質(zhì),新疆某煤制烯烴項(xiàng)目排放廢水水質(zhì)與本工程芳烴廢水類似,采用A/O工藝對COD的去除率可達(dá)到96.2%,對氨氮的去除率達(dá)到了98.5%。
(2)本工程氮素污染物主要來源于酚氨回收廢水,經(jīng)過BCR處理后廢水中平均總氮為31mg/L,遠(yuǎn)優(yōu)于回用水質(zhì)要求,且A/O反應(yīng)池內(nèi)掛載了生物填料,建議取消硝化液回流,將A/O工藝轉(zhuǎn)化為水解酸化-生物接觸氧化的生物膜反應(yīng)器,采用兼氧-好氧組合的生物膜處理系統(tǒng),具有抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)、總停留時間短、處理效果好等特點(diǎn)。
(3)建議將排放廢水經(jīng)反滲透脫鹽處理后回用,反滲透產(chǎn)生的濃水送至系統(tǒng)
線至BCR反應(yīng)池,補(bǔ)充反硝化所需的碳源。
2.3 綜合生物處理單元
經(jīng)過預(yù)處理后的酚氨回收廢水、芳烴廢水與低溫甲醇廢水、甲醇精餾廢水、1,4-丁二醇廢水、生活化驗(yàn)廢水及其他廢水等在混合污水調(diào)節(jié)池內(nèi)調(diào)節(jié)水質(zhì)水量,然后提升進(jìn)入A/O反應(yīng)池?;旌蠌U水調(diào)節(jié)池尺寸25m×7m×7.7m,HRT=2h。
A/O反應(yīng)池,4座,并聯(lián)運(yùn)行,單座尺寸70m×15m×7.5m,池內(nèi)掛載生物填料,HRT=48h(A:O=1:2.5),硝化液回流比200%。運(yùn)行時污泥質(zhì)量濃度維持在2000~4000mg/L,A段DO≤0.2mg/L,O段DO為2~4mg/L。
2.4 深度處理單元
(成套生活污水處理設(shè)備安全放心1)混凝氣浮池,2座,并聯(lián)運(yùn)行,單座尺寸20m×7m×4.35m,配有PAC加藥裝置、PAM加藥裝置各1套。
(2)臭氧氧化池,1座,尺寸25m×8m×6.5m,HRT=2h。配套3臺12kg/h氧氣源臭氧發(fā)生器,2用1備。
(3)BAF池,8座,并聯(lián)運(yùn)行,單座尺寸6m×6m×6m,HRT=1.5h,池內(nèi)填裝火山巖、陶粒等填料,填料高度2.5m。
(4)快濾池,8座,并聯(lián)運(yùn)行,單座尺寸6m×4m×5.6m,濾速6.25m/h,濾料填裝高度1.2m。
(5)活性炭過濾器,6臺,并聯(lián)運(yùn)行,單臺尺寸D3.2m×5m,濾速12.5m/h,活性炭填裝高度1.5m?;钚蕴窟^濾器設(shè)計跨越管線,正常運(yùn)行時快濾池出水直接至回用水池。
2.5 污泥脫水單元
氣浮池產(chǎn)生的浮渣、BCR和A/O反應(yīng)池產(chǎn)生的剩余污泥經(jīng)收集后匯入污泥儲池,然后送入污泥濃縮池進(jìn)行濃縮處理。污泥濃縮池共兩座,并聯(lián)運(yùn)行,單座尺寸D9m×5.5m,固體負(fù)荷為45kg/(m2•d)。合計絕干污泥量為5580kg/d,采用2臺處理量為32m3/h帶式壓濾機(jī)進(jìn)行污泥脫水,脫水污泥含水率≤85%,運(yùn)行周期為8h。
3、運(yùn)行效果
污水處理廠滿負(fù)荷運(yùn)行后,2018年4~6月期間進(jìn)行了連續(xù)取樣分析,采樣點(diǎn)為各處理單元中的主要工藝,測定具體指標(biāo)為COD、氨氮、總氮、酚。
3.1 酚氨回收廢水預(yù)處理單元的運(yùn)行效果
酚氨回收廢水含有較高濃度的COD、氨氮、酚類,平均質(zhì)量濃度分別為1515、122、315mg/L。經(jīng)隔油、氣浮、水解酸化、BCR等處理工藝處理后,COD、氨氮、酚類的平均去除率分別達(dá)到79.1%、91%、82%。其中水解酸化工藝后出現(xiàn)了總酚濃度的增長,這是由于魯奇爐氣化廢水中酚主要以為主,但仍含有一定量的多元酚和酯,在缺氧條件下,利用兼氧菌將其水解為單元酚和有機(jī)酸,增加了酚類的質(zhì)量濃度。經(jīng)取樣檢測,BCR反應(yīng)池出水中總氮、總酚分別為21~43、31~86mg/L,酚氨回收廢水預(yù)處理單元對總氮、總酚的去除率分別為74.1%~88.3%、75%~90.4%。
3.2 綜合生物處理及深度處理單元的運(yùn)行效果
考察綜合生物處理及深度處理單元對COD、氨氮的處理效果,結(jié)果表明,混合廢水的COD、氨氮分別為173~501、3~18mg/L,經(jīng)綜合生物處理及深度處理單元處理后出水COD、氨氮分別為31~100、0.1~2.9mg/L。COD、氨氮去除率分別為61.3%~92.6%、64.3%~99.3%,基本能夠達(dá)到《循環(huán)冷卻水用再生水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》中的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求。本工程處理工藝流程中,COD、氨氮、酚類的變化見圖2。