觸屏控制生物顆粒爐_燒木顆粒機子 若壓力不變,然后再泄壓。c.機組閥組檢測:向管道充氣時,充氣壓力不能超過調壓閥壓力上限,一般為100~150mbar。用檢漏液檢漏后保壓,管道內壓力在5分鐘內下降不超過1mbar為合格。調試:a.根據(jù)燃氣壓力、熱值及爐膛背壓參數(shù)查燃燒機樣本,確認調節(jié)器彈簧,并將調壓器調到小位置后回調5~6圈。b.將燃燒機自帶的側壓嘴安裝于電磁閥的出口側的測壓口上,并將壓力計連接號。c.根據(jù)燃氣壓力、燃氣熱值、燃燒量及爐膛背壓等參數(shù)調整燃燒機e值。d.檢查燃燒機風機電機轉向。e.將下限壓力開關調至小,然后打開燃氣球閥通氣,再打開放散閥,排盡燃氣管道內空氣(用燃氣探測器檢測),關閉放散閥、后關閉球閥。f.燃燒機點火試運行。
需看燃燒機是否按正常時序動作。如果發(fā)現(xiàn)有異常須及時處理,不能強行點火,一定要檢查合格后,再進行試點火。燃燒機能夠正常運行到點火位置并報點火故障為正常。g.打開燃氣蝶閥,燃燒機故障復位后點火,進行調試。如果點火3次未成功,應停止點火,必須查明原因并排除后才能繼續(xù)點火。點火成功后手動將燃燒機轉至大火,調整調壓器,使流量達到機組要求。燃燒機大火時調試風門伺服機構必須達到大值,然后調整風門及燃氣蝶閥位置直至滿足要求。再用煙氣分析儀測試合格。再用手動方式調節(jié)大火到小火位置的各點煙氣,并調整合格,然后設定小伙燃燒量。后測試大、小小火轉換是否非常平穩(wěn),合格則停火,重新進行點火及大、小火轉換,包括煙氣過量空氣系數(shù)(1.18~1.25)及進氣壓力、電磁閥后壓力。
h.壓力開關調整下限壓力開關調整:燃燒機位于大火位置,煙氣分析儀進行煙氣測試,然后慢慢關小球閥,當煙氣中CO值達到1000ppm時,停止關閥,記錄此時壓力,并將下限壓力開關調整至燃燒機?;鸨Wo,動作值小不低于1/2工作壓力。然后打開球閥,燃燒機應能恢復點火。下限壓力開關調整:將燃燒機置于大火位置,調整上限壓力開關至燃燒機故障動作,將此時顯示的壓力值加上20%,設定壓力。風壓開關調整:將燃燒機轉至小火,調整風壓開關至燃燒機故障停機,將此時壓力值減小20%,設定壓力值。調整完成后應進行相關的實驗。工業(yè)鋁型材產品深受歡迎,其需求量也越來越大,如果才能實現(xiàn)了綠色發(fā)展模式呢?這就要靠生物質熔鋁爐的作用了。
工業(yè)鋁型材產品在生產加工過程中,要經過一系列步驟才能形成,包括鋁錠溶鑄、模具開發(fā)、鋁棒擠壓等等。而作為工業(yè)鋁型材主要原材料的鋁棒,對于產品質量起到至關重要的作用,鋁棒的生產也有多個*的環(huán)節(jié),這都成為了能源消耗的重點。過去,工業(yè)鋁型材行業(yè)大多采用燃油的方式生產鋁棒,但在市場價格、環(huán)境保護和生產安全等多種因素的影響下,綠色環(huán)保生產方式的實現(xiàn)迫在眉睫,那就要采用更優(yōu)質的工業(yè)燃料生物質顆粒燃料替代原有的石油氣,也就是用生物質熔鋁爐代替?zhèn)鹘y(tǒng)燃油設備。與液化石油氣相比,生物質燃料具有價格低廉、燃燒穩(wěn)定、廢氣排放少、安全性能高等優(yōu)點,是熔煉鋁棒也就是制備工業(yè)鋁型材的的理想燃料。生物質熔鋁爐就是專門為此設計的一款設備。
它生物質燃料為工作介質,進行材料的制備。正是因為生物質熔鋁爐以可再生生物質顆粒燃料為能源,才能在降低使用成本、實現(xiàn)高效節(jié)能等方面做出重要貢獻。而且生物質熔鋁爐*的半氣化復合燃燒加切線旋流式配風設計,不僅大大提高了熱效率,同時還提高的燃料的利用率。生物質熔鋁爐在工作的過程中,不會發(fā)生回火或脫火現(xiàn)象,才能使得過程能夠這么可靠穩(wěn)定。關鍵是這設備操作也簡單,能夠給料,不要用戶過多的操心。燃燒機維修要先了解燃燒機的故障情況,下面我們介紹一下燃燒機冒煙這種情況是什么故障,我們應該先考慮燃燒器部件是否完好,在燃燒機零部件完好的前提下,我們在考慮以下幾個方面在進行相應的燃燒機維修:調整適當油壓與風門角度。
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