詳細(xì)介紹
氨逃逸尾氣分析系統(tǒng)
氣流速過低時(shí),液滴慣性較小,液滴隨煙氣離開除霧器導(dǎo)致除霧效果較差;煙氣流速過高時(shí),除霧器表面形成的液膜會(huì)被撕裂,進(jìn)而形成大量粒徑較小液滴,小液滴氣流跟隨性較好,會(huì)逃逸出除霧器區(qū)域,逃逸液滴量較大時(shí)會(huì)沉積在下級(jí)除霧器表面,造成除霧效果較差。文獻(xiàn)[10]研究表明,吸收塔空塔流速為3~4 m/s 時(shí)除霧器除霧效果相對(duì)較好。該機(jī)組脫硫系統(tǒng)二級(jí)塔直徑為18 m,空塔流速約3.5 m/s,能夠滿足除霧器對(duì)空塔流速要求。
吸收塔流場(chǎng)的不均勻性會(huì)導(dǎo)致除霧器部分液滴逃逸率增加,使得除霧器通道入口煙氣攜帶液滴量差異較大,當(dāng)煙氣攜帶液滴超出除霧器通道處理能力時(shí),會(huì)造成除霧器除霧效果不佳[11]。該機(jī)組脫硫系統(tǒng)二級(jí)塔設(shè)置1 層合金托盤,改善了二級(jí)塔流場(chǎng)均布性,保證了除霧器的除霧效果。在一定煙氣流速下,噴淋層與除霧器間距越
大,液滴沉降能力越大,進(jìn)入除霧器通道的液滴越少,因而可提高除霧器除霧效果。文獻(xiàn)[10]研究表明,空塔流速3.5 m/s 時(shí),噴淋層與除霧器間距從2.5 m 提高至3.7 m,一級(jí)除霧器出口霧滴質(zhì)量濃度減少約50%。該機(jī)組脫硫系統(tǒng)二級(jí)塔噴淋層至除霧器底部約3.74 m,可以提高液滴沉降能力,從而有利于除霧器除霧效果。
沖洗水泵沖洗水壓力不足及沖洗水流量不足時(shí),一方面無(wú)法及時(shí)沖洗除霧器表面沾污;另一方面沖洗水可能無(wú)法全面覆蓋除霧器表面,形成殘留顆粒物,會(huì)造成除霧器表面結(jié)垢、堵塞等故障發(fā)生[12-13]。該機(jī)組脫硫系統(tǒng)除霧器沖洗水設(shè)計(jì)壓力為0.25 MPa,沖洗水泵流量為150 m3/h(二級(jí)塔除霧器技術(shù)要求沖洗水量為45.6~70.0 m3/h),通過控制除霧器沖洗頻率,可以實(shí)現(xiàn)除霧器沖洗水量滿足沖洗要求。
綜上所述,設(shè)計(jì)因素并非導(dǎo)致二級(jí)吸收塔除霧器故障的原因。
3.2 脫硫系統(tǒng)入口煙塵濃度分析
脫硫系統(tǒng)入口煙塵濃度高也可能造成除霧器堵塞,主要是因?yàn)闊焿m含有大量金屬氧化物,其粘性較強(qiáng),飛灰粒徑小,除霧器表面結(jié)垢后難以去除[12]。查閱知超低排放改造投產(chǎn)后脫硫系統(tǒng)入口煙塵質(zhì)量濃度為7~14 mg/m3,同時(shí)停機(jī)期間對(duì)電袋除塵器檢查,并未發(fā)現(xiàn)濾袋破損現(xiàn)象,表明脫硫入口煙塵濃度并非造成二級(jí)塔除霧器故障的原因。
3.3 除霧器沖洗水量分析
查閱運(yùn)行記錄, 除霧器沖洗水泵未出現(xiàn)故障,沖洗水壓力基本在0.25 MPa 左右,除霧器壓差測(cè)點(diǎn)基本正常(出現(xiàn)2 次壓差超量程并及時(shí)處理)。通常,除霧器壓差偏高時(shí)增加除霧器沖洗頻率,進(jìn)而增加除霧器沖洗水量,以降低除霧器壓差,防止除霧器堵塞。
氨逃逸尾氣分析系統(tǒng)