氣浮機型號
在我們?nèi)粘I钪兴姷娜軞鈿飧∵m用于處理低濁度、高色度、高有機物含量、低含油量、低表面活性物質(zhì)含量或具有富藻的水。相對于其它的氣浮方式,它具有水力負荷高,池體緊湊等優(yōu)點。那么設(shè)備在停機的過程中有著什么樣的步驟呢?
1、先關(guān)閉氣浮機污水泵的電機,在關(guān)閉2種藥劑的加藥泵。
2、高壓泵的電機運轉(zhuǎn)約3分鐘后,關(guān)閉電機。
3、關(guān)閉刮泥電機。
4、關(guān)閉2個攪拌電機。
5、關(guān)閉過濾罐的電機。
6、關(guān)閉控制柜總開關(guān)。
溶氣氣浮機設(shè)備的使用不僅是要在開機的時候?qū)ζ溥M行正確合理的操作,在關(guān)機的過程中對其進行正確的操作步驟也是非常重要的。畢竟設(shè)備的正常開關(guān)機方式,能夠有效保證設(shè)備使用中的良好性能,同時在我們操作設(shè)備的過程中還是對設(shè)備做好相應(yīng)的維護及保養(yǎng)才行。
廢水初始pH對氨回收的實驗數(shù)據(jù)示于圖2中。理論上,根據(jù)方程式(1)、式(2)的解離平衡,加堿量越大,溶液的pH越高,游離氨所占的比例越大,氣液傳質(zhì)的推動力也越大,越有助于氨的回收[10]。在初始pH=10、t=50min下進行的蒸氨過程,氨氮的去除率為68.53%;初始pH升高到12時,氨氮去除率升高到87.83%。
焦化廢水
然而大量堿液的加入,不僅增加廢水的處理成本,而且隨著pH的升高,溶液中呈分子態(tài)親油的*就越少,被蒸餾去除*的量也會減少,因此造成廢水處理COD去除率的降低,從初始pH為10升高至pH為12,COD升高了約125mg/L。
因此,應(yīng)當(dāng)選擇一個合適的加堿量,在既能夠高效回收氨的同時,又盡可能地降低廢水COD和運行成本。蒸氨后的廢水pH會降低,較低的pH可以提高萃取劑對弱電解的酚類物質(zhì)的萃取分配系數(shù),有利于萃取工段中對酚的回收。
2.2.2酚的回收
酚的回收方法主要有吸附、溶劑萃取和汽提。其中,萃取脫酚是利用混合物各組分在某溶劑中溶解度的差異而實現(xiàn)組分分離,一般可以分為單級萃取、多級錯流、多級逆流3種方式。影響萃取脫酚的因素主要是萃取劑的種類和萃取的工藝參數(shù),工藝參數(shù)中廢水初始pH、萃取溫度、萃取相比和萃取級數(shù)對萃取效果影響較大。
焦化廢水
表3中列出了常用萃取劑及其基本的物理化學(xué)性質(zhì)。由表3可以看出,MIBK在水中的溶解度相對較大,容易在處理過程中產(chǎn)生二次污染,而且價格較貴,生產(chǎn)成本預(yù)算較大;MTBE的分配系數(shù)較低;(TBP)-30%煤油在水中溶解度小,分配系數(shù)大,價格也較為經(jīng)濟[11]。
綜合考慮以上因素,本實驗采取TBP-30%煤油作為萃取劑進行萃取脫酚實驗,并研究溶液pH、溫度和相比對*回收的影響,實驗結(jié)果示于圖3~圖5中。
焦化廢水
在萃取過程中,被萃取的分子態(tài)溶質(zhì)進入有機相,離子態(tài)溶質(zhì)則留在水相中,*與TBP的萃取平衡可用方程式(3)表示。*屬于Lewis弱酸,在水中會發(fā)生微弱的電離,其電離程度受水相pH的影響,在酸性條件下*幾乎不發(fā)生電離,*以分子狀態(tài)存在[12],萃取脫酚的效果較好;隨著pH的升高,*開始發(fā)生解離而以酚鹽的形式存在,使得萃取回收酚的效果下降;當(dāng)pH升高到9以上時,*的解離更加顯著,離子態(tài)的基團親水性*增強,在水中的溶解度也隨之大幅提高,從而造成脫酚效率顯著降低。
所以為了獲得更好的萃取脫酚效果,萃取前應(yīng)將廢水的pH調(diào)低[13]。但實際工程中焦化廢水不僅水量較大而且含有大量的氨鹽,加酸后會形成緩沖體系,若加酸調(diào)節(jié)pH需要的酸量很大,可將廢水的pH調(diào)節(jié)在7~9,以節(jié)約調(diào)酸所消耗的成本。本文實驗中當(dāng)pH為9時,*的去除率為75.19%,COD的去除率為33.91%。
焦化廢水
從圖4中可知,*物質(zhì)的萃取隨著溫度的升高而降低。因為TBP是一種中性含磷、氧萃取劑,溫度升高對萃取溶劑TBP與*分子間的氫鍵相互作用不利,即使方程式(3)的平衡向左移動,而低溫有利于此平衡向右移動,有利于*的萃取[14]。
焦化廢水
當(dāng)溫度從30℃升高到60℃時,*的去除率降低了28.24%,COD的去除率降低了13.60%。一般而言,相比越大,兩相之間的濃差也越大,可以更大限度地促進萃取傳質(zhì)過程,而且相比越大,所需萃取級數(shù)也會相應(yīng)的減少[15],萃取相中*的濃度也越低。
但是增加相比的同時,溶劑消耗增加,溶劑再生的費用也隨之增加。因此,在滿足工藝和設(shè)備指標(biāo)的情況下,相比越小越好。本實驗中相比R從1∶1降低到1∶5時,*的去除率降低了15.06%,COD升高約1200mg/L,實驗結(jié)果示于圖5中。
焦化廢水
綜上,在pH=10、t=50min條件下進行蒸氨工序;隨后選用TBP-30%煤油作為萃取劑,在pH=9、T=30℃、R=1∶4、n=3的條件下進行萃取脫酚步驟,氨氮及*總的去除率分別為70.05%以及76.03%,COD和油分的去除率分別為36.32%、36.79%,而硫化物及qing化物基本沒有去除。通過蒸氨/脫酚的分離工藝主要得到氨、*,還可以得到如硫酸銨、硫磺等基礎(chǔ)化工原料,其再通過精餾提純后可供于市場。
氣浮機型號