二氧化氯發(fā)生器水庫水消毒報價
大家都知道二氧化氯發(fā)生器是一種水處理設(shè)備,二氧化氯發(fā)生器維護需要注意哪些事項呢?今天為大家簡單的分析一下二氧化氯發(fā)生器維護的九點注意事項:
1、*運行前設(shè)備內(nèi)必須加入足夠的清水,嚴(yán)禁空機運轉(zhuǎn)。
2、計量泵停止供料,應(yīng)使水射器繼續(xù)工作一小時以上,使反應(yīng)器內(nèi)的二氧化lv氣體充分抽空,以免發(fā)生氣體從進水管溢出。
3、如動力水源突然停水,應(yīng)立即關(guān)閉計量閥門。
4、鹽酸為強酸,操作人員應(yīng)戴防護手套,原料NaCLO2禁止與各種酸類物品存放在一起,并遠(yuǎn)離火源。
5、設(shè)備溫控水箱應(yīng)經(jīng)常補水,以防損壞加熱器,控制器設(shè)有保護裝置,當(dāng)水箱水位低于設(shè)定值時,控制柜上故障燈亮,應(yīng)立即補水。
6、二氧化氯具有強氧化性,設(shè)備的軟塑料管,易老化和密封不嚴(yán),應(yīng)定期檢查更換。
7、定期清理反應(yīng)器內(nèi)的沉淀物,如發(fā)現(xiàn)反應(yīng)液位管液位顯示超過正常界限,則說明沉淀物過多,應(yīng)立即沖洗。并檢查原料的質(zhì)量。
8、在原料含有雜質(zhì)的情況下易堵塞應(yīng)注意清理疏通。
9、設(shè)備為水浴加熱,當(dāng)設(shè)備不用時,將加熱水,反應(yīng)液放掉,以防溫度低于0度時結(jié)冰,損壞設(shè)備。若設(shè)備間歇使用,為防止加熱水和反應(yīng)液結(jié)冰,可保持溫控箱持續(xù)工作。
3.3、近年來發(fā)展的新型污泥脫水技術(shù)
3.3.1、超聲處理工藝
超聲波處理污泥主要是利用聲波的能量。超聲波可以在液體中產(chǎn)生“空穴作用”,形成的條件,局部產(chǎn)生高溫高壓,并產(chǎn)生強勁的水剪切力,破壞污泥中的菌膠團,釋放出胞內(nèi)結(jié)合水,從而提高污泥的脫水性能。
超聲處理主要的技術(shù)指標(biāo)是超聲波的頻率和超聲的時間,如邱高順的研究結(jié)果表明,超聲波頻率為25kHz,聲能密度為0.08W/mL,超聲時間為60s的情況下,污泥的比阻相較于原泥降低了67.0%。并認(rèn)為過高的聲能密度不利于提高污泥的脫水性能。而韓青青等得出研究結(jié)果表明,*的超聲時間10min,超聲聲能密度0.8W/mL。這種差異有可能是污泥的來源與泥質(zhì)不同導(dǎo)致的。
3.3.2、生物淋濾工藝
生物淋濾工藝由于其成本低廉、不會造成二次污染并能有效的去除污泥中的重金屬離子,近年來成為研究的熱門。生物淋濾是通過氧化硫桿菌直接氧化硫單質(zhì)或間接氧化亞鐵離子產(chǎn)生酸化作用,能有效去除污泥中的重金屬離子、殺滅細(xì)菌去除惡臭。有文獻表明,生物淋濾還可以改善污泥的脫水性能。
如肖凌鵬等的研究表明,當(dāng)生物淋濾的pH值在2.0~2.5時污泥脫水性能得到較大改善,當(dāng)pH值低于2.0時污泥的脫水性能惡化。淋濾污泥比阻由1.26×1014m/kg降低到8.14×1012m/kg,降低了93.54%。淋濾污泥pH值回調(diào)至6.0后,污泥比阻持續(xù)降低到8.27×1011m/kg,共降低99.34%,污泥從難脫水狀態(tài)轉(zhuǎn)化為易脫水狀態(tài)。也有學(xué)者將生物淋濾與其他預(yù)處理技術(shù)聯(lián)合使用,如陳泓等將生物淋濾與Fenton工藝相結(jié)合,將污泥的比阻和濾餅含水率分別由5.89×1011s2/g和88.75%降低至1.26×1011s2/g和82.85%。
3.3.3、電滲透工藝
固體顆粒和液體在電場的作用下作定向運動,并通過多孔固體濾膜進行過濾,從而實現(xiàn)的固液分離。如李亞林等的試驗結(jié)果表明,電滲透技術(shù)可以改善污泥的脫水性能,機械壓力為18.83kPa,污泥厚度為1.13cm,電壓梯度為60V/cm,初始含水率為87.45%,污泥含水率可降至49.14%。李亞林還將鐵鹽及過硫酸鹽與電滲透相結(jié)合,將污泥的含水率降低到60%以下。相對于單獨使用電滲透技術(shù),泥餅更加均勻,有利于之后的處置。
表3污泥脫水技術(shù)對比
污泥脫水技術(shù)
4、污泥脫水技術(shù)的應(yīng)用
4.1、污泥干化技術(shù)的應(yīng)用
目前污泥干化焚燒是污泥的重要處置方式,該方法具有污染物分解*、尾氣不易造成二次污染。但需增加臭氣處理及與污泥焚燒相關(guān)設(shè)施。
4.2、污泥深度脫水技術(shù)的應(yīng)用
污泥機械脫水的難點在于脫水后的污泥的含水率仍然在70%~80%,并且能耗較大。田禹等通過真空過濾法測量比阻發(fā)現(xiàn),當(dāng)污泥的含水率小于97%后,污泥的比阻顯著增大。由此可見,當(dāng)污泥的含水率較低時,污泥中的固體物質(zhì)可能會吸附在一起,使其中的內(nèi)部結(jié)合水的量變多,從而影響污泥脫水的效果。而桑德集團開發(fā)的電滲透污泥高干脫水技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)相比,同時具有投資少并節(jié)能的雙重效果。
該公司將“電滲透”與“板框壓濾”相結(jié)合,可將污泥含水率由80%~85%降低至60%~40%,并且在不添加任何藥劑的情況下,總耗電約為80~120k˙Wh/t。2014年建成25t/d的示范工程,在一年的運行時間里,脫水后的泥餅的含水率低于40%,低位熱值達到4186~5443kJ,可回收部分熱能。
同樣的位于上海市白龍港污水處理廠旁,采用“添加FeCl3及CaO化學(xué)調(diào)理+隔膜壓濾”工藝,調(diào)理劑投加量分別為干泥量8%的FeCl3和20%的CaO;工程主體設(shè)備板框隔膜壓濾機共26臺,過濾壓力一般在1.0MPa以上。在為期4個月的試運行中泥餅含水率穩(wěn)定在60%以下,并穩(wěn)定運行至今。但是投加20%的CaO,將會使污泥增容20%以上,給后續(xù)的處理處置帶來困難,該問題亟待解決。
當(dāng)污泥脫水處理廠污泥中重金屬含量符合《城鎮(zhèn)污水廠污泥處置制磚用泥質(zhì)》的要求,可考慮將污泥經(jīng)“化學(xué)改性+機械脫水”后,按20%的比例加入到燒結(jié)磚原料的頁巖、粘土或煤渣中進行制磚.不會影響磚的成型和含水率、此種方式實現(xiàn)對污泥的減量化、無害化處理,并進行資源化利用,既經(jīng)濟又達到了終處置的目的。
4.3、超聲波技術(shù)在污泥脫水中的應(yīng)用
超聲波脫水技術(shù)是近年來興起的一種主要的污泥脫水技術(shù),目前我國基本上還處于實驗室研究階段,而在國外己將該項技術(shù)實際應(yīng)用于污泥的減量處理中,應(yīng)用成功的是德國的巴姆堡市污水廠。
該污水處理廠的原設(shè)計能力為30000m3/d,利用超聲波對污泥進行預(yù)處理。一期兩臺運行3個月后,沼氣產(chǎn)量增加30%,污泥停留時間從25d降到18d,滿足了后續(xù)污泥脫水處理處置的要求。并且不是所有的污泥都需要進行超聲處理,處理量一般取剩余污泥的30%左右。從投資角度來看,利用超聲處理每方污泥脫水的用電量為3度左右,其設(shè)備投資只需建罐費用的一部分。
同其他技術(shù)相比,利用超聲波技術(shù)對污泥進行脫水處理具有許多優(yōu)勢,如二次污染、分解速度快、設(shè)備簡單等,超聲波的頻率并非越高越好,馬守貴等的研究表明,低頻超聲(28.7KHz)對污泥的脫水效果優(yōu)于高頻超聲(40KHz);但超聲波技術(shù)在使用過程中能耗較大,限制了其在污泥脫水處理處置中的推廣應(yīng)用,若對超聲波加以改進,降低能耗,則可以將該技術(shù)大范圍的應(yīng)用污泥的處理處置中,變廢為寶,使污泥資源化。
二氧化氯發(fā)生器水庫水消毒報價