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主營產(chǎn)品: 中水回用一體化污水設備,農(nóng)村一體化凈水處理設備 |
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本溪二氧化氯發(fā)生器廠 電解法二氧化氯發(fā)生器
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更新時間:2022-08-12 12:11:26瀏覽次數(shù):1270
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HRD-50每小時產(chǎn)氯50g材質PVC顏色白色計量泵威爾沃夫消毒方式氯消毒
設備內(nèi)無鼓泡聲原因:水射器沒正常工作,單向閥堵塞,進氣口堵塞 。
解決方案:調整水壓;檢查壓力水通路,檢查單向閥,檢查進氣
◆整個系統(tǒng)配有一個可以保證、安全投藥量的流量,同時也可檢測旁路中的水流量?;瘜W藥桶配備一套浮子開關,當藥品不足時能夠及時發(fā)出報警信號。
由于二氧化氯本身*的性質所決定,在制備過程中很容易發(fā)生爆炸,出現(xiàn)這種現(xiàn)象是由各種原因而引起的二氧化氯分解所致。
其化學反應如下圖(1)所示:
2ClO? → 2Cl? + 2O?
由(1)式可以看出,二氧化氯分解生成和氧氣,這不但使二氧化氯收率降低,而且也使二氧化氯純度降低。實際生產(chǎn)中影響二氧化氯分解的因素很多,有時各種因素互相影響,一般來說主要是二氧化氯濃度過高或瞬間濃度過高而導致分解,初期表現(xiàn)只是爆鳴(緩慢爆炸),此時必須引起注意和采取有效措施,否則二氧化氯在分解過程中又放出熱量,使反應溫度升高,進一步使二氧化氯的生成速率加快,從而產(chǎn)生劇烈的爆炸而釀成事故。如何控制二氧化氯發(fā)生器內(nèi)二氧化氯的濃度就成了二氧化氯發(fā)生器設計中的關鍵問題。
影響二氧化氯濃度,除與二氧化氯發(fā)生器的結構和合理的配量有關外,還與外界操作因素有關,如二氧化氯發(fā)生器內(nèi)的真空度大小,直接關系到發(fā)生器內(nèi)部參數(shù)的變化,諸如溫度和二氧化氯脫出速度,否則就會帶來不安全因素。同樣二氧化氯發(fā)生器為達到良好的氣-液分離效果,發(fā)生器內(nèi)必須保證有氣體的安全通路,既要保持反應順利進行,又要防止二氧化體在發(fā)生器上部的積聚,這與發(fā)生器結構有關,也與內(nèi)部真空度大小有關。真空度過大或過小均會破壞二氧化氯發(fā)生器內(nèi)安全穩(wěn)定的運行,可見二氧化氯發(fā)生器內(nèi)適宜的真空度是安全穩(wěn)定運行的前提。
要實現(xiàn)二氧化氯發(fā)生器安全穩(wěn)定操作,*要使用自動化儀表,使生產(chǎn)操作的“動態(tài)響應"快;另一方面要特別重視二氧化氯發(fā)生器的設計和操作條件,應使發(fā)生器和反應條件處于穩(wěn)定的情況之下,當物料的流量、濃度或溫度由于某種原因而有波動以后,二氧化氯發(fā)生器能自動恢復到正常操作狀態(tài),這就是二氧化氯發(fā)生器的動態(tài)特性即穩(wěn)定性,在設計時必須予以認真考慮。
所以如何進一步改善飲用水水質,讓人們喝上安全飲用水,顯得愈發(fā)重要。與此同時,在油田開發(fā)生產(chǎn)中,如何防止水質對油井、管線造成的損失,也成為石油企業(yè)降本增效的一個大問題。而智能型二氧化氯發(fā)生器不但為改善城鄉(xiāng)居民的健康生活水平做出了貢獻,而且在大港油田、華北油田的防腐工作中發(fā)揮了重要作用?! ∮捎诙趸?不穩(wěn)定,不少企業(yè)采用復合法生產(chǎn)二氧化氯,其產(chǎn)出物中的對水體形成二次污染,嚴重影響了它的殺菌效果;而運用AB液生產(chǎn)二氧化氯的方法,其添加量不穩(wěn)定,濃度不易控制,生產(chǎn)效率低,運輸成本高,因而制約了該項技術的推廣應用。而智能型二氧化氯發(fā)生器則采用了“多級增壓反應技術",即在反應器中裝進多級增壓反應裝置,使中和反應速度加快、反應*充分、純度*高、無殘留。這是區(qū)別于其它國內(nèi)外任何反應器的主要裝置。采用“分片多級雙向渦流混合技術"?! 《趸仍诖蟾塾吞?、華北油田等油田回注水中投入使用,成為油田回注水的克星。近日,智能型二氧化氯發(fā)生器在華北油田回注水采油系統(tǒng)中進行了3個月滅菌消毒應用觀察及現(xiàn)場取樣檢測。檢測結果表明二氧化氯發(fā)生器使油田回注污水3種含量全部達標,管線、設備腐蝕速率明顯下降,不僅有助于提高油田注水質量,還起到穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)、節(jié)能降耗的作用?! ∥覈壳坝?0%的油田進入中后期開采階段,為保證增產(chǎn)和地殼安全,油田中后期開采通常采用注水開采,將采出水處理合格后增壓又回注地層。但油田回注水含量普遍較高,不僅污染地層,還對儲集層造成損害堵塞,導致采收率下降,嚴重制約油田的可持續(xù)發(fā)展。 即在混合器中加入多級葉片雙向渦流混合裝置,其目的是通過雙向渦流混合使二氧化氯在較短的時間內(nèi)與流動的水**均勻混合;采用“的傳感技術"及“傳感器探頭自動清洗技術",實現(xiàn)了二氧化氯發(fā)生裝置控制的全程自動化、智能化,它生產(chǎn)的二氧化氯純度高,安全程度可靠性高,而且大大降低成本。