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黃酒廠污水處理設(shè)備
閱讀:234 發(fā)布時間:2020-8-11黃酒廠污水處理設(shè)備-中研基業(yè)
一、黃酒制造廢水的特點及工藝
浸米及洗米——廢水中的主要污染物為長鏈淀粉、短鏈淀粉、糊精、植物蛋白及可溶性糖類等,淀粉的沉淀性能較好,含量較多,先經(jīng)投藥沉淀,可以去除大部分的淀粉,但可溶性糖類不能去除,此項目廢水需要進(jìn)行生化處理。本項目廢水的可生化性較好,好氧生化處理可以將廢水中的污染物給予充分的降解。發(fā)酵和裝罐——工序的廢棄物是廢酵母,酵母是在黃酒發(fā)酵過程中沉淀下來的。一般生產(chǎn)需要,沉淀下來的酵母經(jīng)洗滌后重復(fù)使用,但多余和失去活力的酵母,如不經(jīng)綜合利用則隨廢水排出,酵母除含水80-85%外,其他組分是蛋白質(zhì)、脂肪、纖維、灰分和無機(jī)氮浸出物。
造酒廢水的預(yù)處理是整個廢水處理系統(tǒng)能否有效運(yùn)行的關(guān)鍵。廢水中固體物及懸浮物濃度很高,該類懸浮物屬易腐化的有機(jī)物,必須及時攔截,可防止后續(xù)管道設(shè)備的堵塞。同時,及時清理可避免懸浮固體有機(jī)物質(zhì)腐化溶入廢水中而成為溶解性有機(jī)質(zhì),導(dǎo)致廢水CODCr、BOD5濃度提高 。廢水的預(yù)處理技術(shù)主要有:格柵攔截、沉淀分離、均和調(diào)節(jié)、預(yù)曝氣、水解等。
廢水經(jīng)預(yù)處理后由泵送至厭氧反應(yīng)器,產(chǎn)生的沼氣經(jīng)水封罐集中排放。經(jīng)厭氧反應(yīng)器處理后的廢水自流進(jìn)入兼氧(A/O)池和生物接觸氧化(高低負(fù)荷)池,進(jìn)一步降低COD、BOD和氨氮。廢水中的大部分有機(jī)物在此得到降解和凈化。接觸氧化池中好氧菌以填料為載體,利用廢水中的有機(jī)物為食料,將其分解成無機(jī)鹽類,達(dá)到凈化的目的。
黃酒廠污水處理設(shè)備方案生化處理部分選用復(fù)合上流式厭氧反應(yīng)器+A/O(兼氧)+A/O(兼氧)。工藝組合合理,處理效率高,運(yùn)行、管理簡便。
二、黃酒廠污水處理設(shè)備調(diào)試
1. 厭氧塔調(diào)試
項目現(xiàn)場涉及新厭氧塔一座。厭氧塔重要的是三相分離器的分離效果以及布水器能否均勻布水。對于三相分離器,如果泥、水、氣不能較好分離,則易極大影響厭氧塔的處理能力。對于冬日,應(yīng)該做好厭氧塔的保溫。厭氧反應(yīng)適宜溫度在35℃附近。
厭氧塔調(diào)試應(yīng)將負(fù)荷逐步提升,上升流速應(yīng)該控制到位,對于IC厭氧塔,控制上升流速在2-4m/s可有利于顆粒污泥的形成。當(dāng)厭氧塔出水指標(biāo)升高,且逐漸惡化時,應(yīng)盡可能降低厭氧塔負(fù)荷,借以恢復(fù)塔的處理能力。
厭氧反應(yīng)能夠?qū)⑦M(jìn)水有機(jī)氮氨化,為后續(xù)脫氮反應(yīng)創(chuàng)造良好條件。因而厭氧塔出水氨氮大大高于進(jìn)水氨氮屬于正?,F(xiàn)象。厭氧塔出水總氮高于進(jìn)水,總氮可能是因為干擾的存在。
2. A/O系統(tǒng)調(diào)試
A/O系統(tǒng)在脫氮作用上主要承擔(dān)了硝化、反硝化的角色。厭氧反應(yīng)將污染水的有機(jī)氮氨化,混合液中的硝化菌能夠?qū)钡D(zhuǎn)化為硝酸根,在反應(yīng)過程中消耗大量的堿,PH宜維持在6.5-7.5之間;反硝化菌能夠?qū)⑾跛岣c亞硝酸根轉(zhuǎn)化為氮氣,過程中產(chǎn)生大量的堿,PH宜在7.5-8.5之間。冬季SV30應(yīng)在30%-40%。
調(diào)試中,應(yīng)將A/O系統(tǒng)作為一個整體看待。硝化菌生長速率緩慢,接種污泥選擇處理接近水質(zhì)、脫氮效果較好的二沉池污泥,這樣接種量大且菌種優(yōu)勢突出。調(diào)試采用同行業(yè)酒廠二沉池污泥,接種2槽罐車約40m3后,生物相顯著增多,隨后開啟污泥回流與硝化液回流,停止悶爆,整個系統(tǒng)硝化反硝化效果逐漸好轉(zhuǎn)。后續(xù)發(fā)現(xiàn),進(jìn)水可生化性較好厭氧塔出水COD較低,一級A/O與二級A/O系統(tǒng)脫除總氮與氨氮碳源不足,在設(shè)置超越水量后,硝化效果與反硝化效果突飛猛進(jìn),整套系統(tǒng)去除效果飛速上升。