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更新時間:2022-11-17 15:04:14瀏覽次數(shù):897評價
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處理量 | 10-1000m3/h | 加工定制 | 是 |
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紡織廠污水處理
工藝特點
改造后的處理工藝除了去除率高以外,還有以下特點。
(1)抗沖擊負荷能力強。
在生化處理中,水解池對色度的去除率穩(wěn)定在40%-70%之間,對CODcr的去除率雖只有10%-20%,卻能提高廢水的可生化性,在確定接觸氧化池參數(shù)前,取生物濾池中的濾料和厭氧池的出水,在實驗室進行耗氧實驗,只要停留時間過長(24h),對COD的去除率就可以達到90%以上,說明厭氧水解池出來的污水可生化性強,為后續(xù)生化處理創(chuàng)造了極有利的條件。
(2)便于管理,衛(wèi)生條件好。
生物濾池不適合對此類高濃度印染廢水的好氧處理。生物濾池雖有節(jié)省能耗,易于操作等優(yōu)點,但處理效率低,對有機物的降解率只有15%~40%,且滋生蚊蠅。當(dāng)負荷高時,生物濾池大都呈厭氧狀態(tài),形成厭氧污泥,阻塞孔隙,影響通風(fēng),濾料一旦阻塞,清理困難。
(3)產(chǎn)泥量少。
在接觸氧化池掛膜后,填料上的微生物組成的食物鏈能維持生物膜的平衡,沉淀的污泥全部回流到厭氧水解池,混凝氣浮池終產(chǎn)泥量只有1m3/d左右,而改造前終產(chǎn)泥量是7-8m3/d,減少泥量約87%,大大地減少了污泥處理系統(tǒng)的負荷(污泥出路曾是廠方頭疼的問題)。
(4)曝氣量可隨水量調(diào)節(jié)。
接觸氧化池分3個廊道,在以后運行時發(fā)現(xiàn):使第1個廊道停止曝氣使之成為厭氧段時,其出水CODcr只是略有上升,在140mg/L左右,色度在50倍左右,還是屬達標(biāo)運行,經(jīng)測定其內(nèi)部溶解氧在0.2mg/L以下。這樣,實際好氧停留時間降低為14h,一方面節(jié)省了能耗,另一方面為今后擴大生產(chǎn),處理污水量增加創(chuàng)造了一個極有利條件。
紡織廠污水處理
(1)調(diào)節(jié)池
設(shè)計原水調(diào)節(jié)池有效停留時間為8h,整個調(diào)節(jié)池容積V=20m×10m×2.5m,內(nèi)分6格,在原水進調(diào)節(jié)池前有一小渠道,在渠道中投硫酸亞,使pH=7-9左右,廢水在調(diào)節(jié)池內(nèi)有一初沉?xí)r間,對池底污泥,紡織廠每年趁春節(jié)放假之際清掏外運。
(2)厭氧水解池
呈長方形,V=10m×7.5m×5m,有效停留時間10h。分為2組,每組上有一個脈沖布水器。這樣,對水解池內(nèi)的配水是間歇式的,脈沖對厭氧池起攪拌、沖刷作用,厭氧池內(nèi)的污水分污泥層、附著層、清水區(qū)。攪拌是為了防止死水、短流,沖刷能防止附著層阻塞,厭氧池內(nèi)設(shè)有斜板附著層,厭氧水解池是穿孔集水槽配水。
(3)接觸氧化池
在原生物濾池的位置上建造,外形尺寸20m×15m×4.5m,采用3個廊道,內(nèi)懸掛半軟性填料,懸掛高度3m,填料接觸時間20h,底部裝有微孔曝氣頭,氣水比為15:1,空氣由2臺羅茨風(fēng)機供給,每臺8h,交替使用,經(jīng)測試池內(nèi)溶解氧濃度為3.8mg/L。
(4)沉淀池
為豎流式,方形,V=6m×5m×5m,從池頂中心進水,出水用鋸齒形集水槽,豎流式沉淀池主要是沉淀接觸氧化池脫落的生物膜,出水進入混凝氣浮池。沉淀污泥全部回流厭氧水解池,補充營養(yǎng),原進入儲泥池的排泥管保留。
(5)混凝氣浮池
進一步去除在沉淀池中不能下沉去除的細小顆粒,投加凈水劑,凈水劑是一種淡黃色液體,是用廢鋁、廢鐵和制成,其主要成分是鐵和鋁的三價鹽,其pH2.3-3,在深圳的印染廠中被廣泛采用。廢水投藥后經(jīng)格板反應(yīng)區(qū),進入氣浮區(qū),浮渣排入儲泥池經(jīng)板框壓濾機壓濾成泥餅外運,出水經(jīng)計量直接排海。
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