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膜技術(shù)的進(jìn)步以及膜成本的降低,極大地推動(dòng)了雙膜工藝在煉化污水深度處理領(lǐng)域的應(yīng)用。但由于煉化廠污水水質(zhì)復(fù)雜、雜質(zhì)含量高及組成波動(dòng)較大,使得系統(tǒng)運(yùn)行一段時(shí)間后,整個(gè)系統(tǒng)出現(xiàn)嚴(yán)重的膜污染和結(jié)垢。結(jié)垢會(huì)引起系統(tǒng)污水處理量下降,出水水質(zhì)變差,清洗以及運(yùn)行周期縮短,能耗增加,嚴(yán)重影響了污水處理效率。筆者以新疆乙烯廠污水雙膜法深度處理系統(tǒng)為研究對(duì)象,針對(duì)乙烯廠污水水質(zhì)特點(diǎn),提出了解決系統(tǒng)結(jié)垢問題的方案。
獨(dú)山子石化公司乙烯廠污水深度處理裝置的主體工藝為“曝氣生物濾池(BAF)+纖維過濾(FG)+微濾(MF)+反滲透(RO)”的組合工藝,以乙烯廠300m3/h符合GB8978—1996二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的污水處理場(chǎng)合格出水為處理對(duì)象,產(chǎn)品水的指標(biāo)達(dá)到乙烯廠動(dòng)力鍋爐系統(tǒng)的補(bǔ)水水質(zhì)要求。
筆者對(duì)深度水處理系統(tǒng)2009年1—9月運(yùn)行過程中BAF、FG、MF、RO等主要操作單元進(jìn)出水的pH和硬度進(jìn)行了考察,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:系統(tǒng)各單元進(jìn)水平均pH基本維持在8.13~8.30之間,硬度維持在200mg/L左右。裝置在現(xiàn)行條件下運(yùn)行容易結(jié)垢,實(shí)際情況表現(xiàn)為BAF陶粒、MF進(jìn)口及RO結(jié)垢嚴(yán)重,各單元清洗周期普遍較短,RO部分還存在離子濃縮現(xiàn)象,目前采用添加阻垢劑方法延緩結(jié)垢發(fā)生。但由于硬度過大且pH偏高,需投加的阻垢劑用量相對(duì)較高,運(yùn)行成本高且阻垢劑的過量加入會(huì)導(dǎo)致反滲透膜有機(jī)物污染。
1深度水處理系統(tǒng)結(jié)垢傾向理論分析
一般采用朗格利爾飽和指數(shù)LSI判斷水的結(jié)垢趨勢(shì),其值越大則結(jié)垢傾向越高。
2009年10月污水深度處理系統(tǒng)各單元進(jìn)水水質(zhì)參數(shù)如表1所示。
依據(jù)表1中系統(tǒng)各單元進(jìn)水水質(zhì)參數(shù)計(jì)算所得系統(tǒng)各單元進(jìn)水的LSI見表2。
由表2可見,在不存在離子濃縮的條件下,BAF、FG、MF及RO均已存在結(jié)垢傾向,RO在離子濃縮后LSI更是高達(dá)3.0以上。而目前除反滲透采取了投加阻垢劑的阻垢措施外,其他各單元均沒有采用任何阻垢措施。這也進(jìn)一步解釋了該污水深度處理系統(tǒng)結(jié)垢嚴(yán)重的原因。
2現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及垢樣分析
2.1BAF內(nèi)陶粒
利用現(xiàn)有條件對(duì)陶粒表面垢樣的化學(xué)成分進(jìn)行了初步分析,具體做法是將表面結(jié)垢的陶粒置于濃鹽酸中,出現(xiàn)兩個(gè)明顯的現(xiàn)象:(1)產(chǎn)生大量的氣泡;(2)陶粒表面的污垢迅速消失,zui終*溶解且溶液無混濁現(xiàn)象。由此可初步推斷,表面污垢是碳酸鹽類物質(zhì)。經(jīng)過EDX元素分析可知,結(jié)垢前陶粒的主要元素是O、Si、Al,這與黏土陶粒的元素組成一致;結(jié)垢后陶粒表面的主要元素是O、Ca、C,則可推斷出垢樣的主要成分是CaCO3,這與之前所做猜測(cè)一致,另一方面也說明BAF內(nèi)陶粒結(jié)垢較為嚴(yán)重。陶粒結(jié)垢會(huì)導(dǎo)致原本內(nèi)部為多孔結(jié)構(gòu)的陶粒比表面積大為降低,對(duì)生物膜的附著力降低,陶粒掛膜不充分將導(dǎo)致曝氣生物濾池處理效率降低。因此需要有針對(duì)性地進(jìn)行預(yù)處理和除垢。
2.2微濾進(jìn)口
對(duì)微濾進(jìn)水處取得的垢樣進(jìn)行了電鏡和EDX元素分析。結(jié)果表明,垢樣的主要成分以碳酸鈣垢為主,占垢樣整體成分的90%以上。微濾膜結(jié)垢會(huì)導(dǎo)致處理量下降,能耗增加,清洗周期縮短等嚴(yán)重后果,需要有針對(duì)性地進(jìn)行預(yù)處理和除垢。
2.3反滲透系統(tǒng)
在用堿液對(duì)反滲透系統(tǒng)進(jìn)行清洗的過程中,洗液變渾濁,證明了反滲透膜已被有機(jī)物或微生物污染。取保安過濾器處的垢樣進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)該垢樣中CaO占29.18%,MgO占3.76%,P2O5占0.017%,550℃的灼燒減量占44.06%,950℃的灼燒減量占24.24%,酸不溶物占0.66%。對(duì)該垢樣的化學(xué)成分分析結(jié)果表明,該垢樣主要以CaCO3、MgCO3及有機(jī)污染物為主,占到整體質(zhì)量的98%以上,因此碳酸鹽垢同樣是反滲透部分的關(guān)鍵污染物。結(jié)垢的出現(xiàn)會(huì)造成反滲透裝置鹽去除率和產(chǎn)水量大幅下降,并且嚴(yán)重影響反滲透膜的使用壽命,因此必須對(duì)反滲透裝置采取有針對(duì)性的阻垢措施。
3處理方案
3.1原理及流程
降低上述結(jié)垢傾向,理論上可同時(shí)向系統(tǒng)中加酸和阻垢劑,加酸中和水中的部分堿,使給水的LSI降至阻垢劑適用范圍(LSI<2.0),再加阻垢劑防止CaCO3垢的形成。然而,考慮到目前市場(chǎng)上阻垢劑的價(jià)格相對(duì)昂貴,只能對(duì)zui精細(xì)且LSIzui高的反滲透部分進(jìn)行阻垢處理,因此只將加藥點(diǎn)設(shè)于保安過濾器前,即反滲透進(jìn)水處,其余3個(gè)單元?jiǎng)t只采用加酸處理。加酸防垢的原理為加入的酸和CO32-作用生成CO2,降低了結(jié)垢陰離子CO32-的濃度。降低上述結(jié)垢傾向,理論上可同時(shí)向系統(tǒng)中加酸和阻垢劑,加酸中和水中的部分堿,使給水的LSI降至阻垢劑適用范圍(LSI<2.0),再加阻垢劑防止CaCO3垢的形成。然而,考慮到目前市場(chǎng)上阻垢劑的價(jià)格相對(duì)昂貴,只能對(duì)zui精細(xì)且LSIzui高的反滲透部分進(jìn)行阻垢處理,因此只將加藥點(diǎn)設(shè)于保安過濾器前,即反滲透進(jìn)水處,其余3個(gè)單元?jiǎng)t只采用加酸處理。加酸防垢的原理為加入的酸和CO32-作用生成CO2,降低了結(jié)垢陰離子CO32-的濃度。
一般情況下,加酸處理中所加酸選擇硫酸或鹽酸。硫酸價(jià)廉而且反滲透膜對(duì)SO42-的去除率比對(duì)Cl-的高,但是,由于水中Ca2+、Ba2+、Sr2+含量高,經(jīng)計(jì)算存在生成硫酸鹽垢的危險(xiǎn),故筆者選擇加鹽酸。
加酸量的計(jì)算:根據(jù)鹽酸與碳酸鹽的化學(xué)反應(yīng)式,每加入1mg/L的HCl(按100%計(jì)算),產(chǎn)生1.205mg/L的CO2和減少1.37mg/L的HCO3-。在水溫25℃時(shí),將反滲透進(jìn)水pH由pHf0調(diào)整至pHf時(shí)所需加入的HCl量分別按下式計(jì)算:
式中:GHCl——加入的HCl(按100%計(jì)算)量,kg/h;
Q——進(jìn)水流量,m3/h;
[HCO3-]f3——加酸前的進(jìn)水中HCO3-質(zhì)量濃度,mg/L。
改進(jìn)處理方案后的工藝流程如圖1所示。
調(diào)整后原有流程及操作條件基本保持不變,在BAF出口增加一加酸點(diǎn),投加HCl,調(diào)整pH至6.0~7.5,以防止LSI過大而結(jié)垢,而且增加了殺菌劑HClO在保安過濾器進(jìn)水中的投加量。
整套工藝水的pH降至6.0~7.5,HCO3-濃度降低后,反滲透部分仍需加入阻垢劑進(jìn)行處理。阻垢劑的加藥濃度依進(jìn)水硬度的變化而做了適當(dāng)調(diào)整。
3.2設(shè)備改造及加酸量的確定
根據(jù)上述調(diào)整方案,設(shè)計(jì)增加了以下設(shè)備并確定了酸投加用量范圍:
鹽酸計(jì)量泵:該計(jì)量泵為進(jìn)口隔膜計(jì)量泵。該泵采用全自動(dòng)調(diào)節(jié),根據(jù)pH大小調(diào)節(jié)泵的沖程,即按照水質(zhì)進(jìn)行跟蹤調(diào)節(jié)。
高/低pH報(bào)警:給水的pH過高或過低對(duì)系統(tǒng)都會(huì)帶來危害。pH過高會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)結(jié)垢,過低會(huì)損壞微濾及反滲透膜,并導(dǎo)致系統(tǒng)腐蝕,因此調(diào)整處理方案后,在系統(tǒng)中增加了高/低pH報(bào)警裝置??刂苝H在6.0~7.5。
理論加酸量(鹽酸以31%計(jì)):若調(diào)節(jié)pH=6.0,鹽酸投加質(zhì)量濃度為116.24mg/L,需加鹽酸量86.8L/h,算得LSI=-0.256。若調(diào)節(jié)pH=7.5,鹽酸投加質(zhì)量濃度為9.93mg/L,需加鹽酸量7.5L/h,算得LSI=2.050。
因此,鹽酸投加質(zhì)量濃度可維持在9.93~116.24mg/L之間,加酸量在7.5~86.8L/h之間。
4效果分析
經(jīng)過加酸處理后,系統(tǒng)pH顯著降低,改進(jìn)前pH大約為8.1,改進(jìn)后pH約為7.8,從而有效抑制了系統(tǒng)結(jié)垢。
為了進(jìn)一步驗(yàn)證加酸后的效果,對(duì)比了加酸前后BAF進(jìn)口、FG進(jìn)口、MF進(jìn)口以及RO進(jìn)口處的LSI,2010年6月深度水處理系統(tǒng)各單元進(jìn)水水質(zhì)參數(shù)如表3所示。
根據(jù)LSI公式,計(jì)算得到2010年6月系統(tǒng)各單元進(jìn)水LSI,如表4所示??梢?,經(jīng)過處理,整個(gè)工藝主要單元的LSI雖然仍然>0,有結(jié)垢傾向,但與2009年10月的數(shù)據(jù)相比,LSI顯著降低,即系統(tǒng)結(jié)垢傾向得到了有效抑制,初步達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),取得了一定成果。
5結(jié)論
筆者針對(duì)獨(dú)山子石化公司乙烯廠污水深度處理裝置結(jié)垢嚴(yán)重的問題進(jìn)行了詳細(xì)分析,經(jīng)SEM及EDX分析確定結(jié)垢主要成分為碳酸鈣,通過在BAF出口投加HCl以降低體系pH,zui終使得LSI顯著降低,結(jié)垢傾向得到了有效抑制。研究成果可以廣泛應(yīng)用于水處理領(lǐng)域。
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