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【技術(shù)交流】利電#8機(jī)組脫硫超低排放技術(shù)改造與運行實踐

閱讀:1130發(fā)布時間:2017-6-15

0 引言

燃煤電站大氣污染物脫除與協(xié)同控制是當(dāng)前能源環(huán)境領(lǐng)域的戰(zhàn)略性前沿課題之一,也是研究的熱點和難點,燃煤電廠產(chǎn)生的煙塵、SOXNOx等污染物是造成我國屢次發(fā)生大面積重度霧霾天氣的重要原因之一。在該背景下,20149月,國家*、環(huán)保部和*聯(lián)合下發(fā)了《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014-2020)》的通知,要求到2020年,現(xiàn)役600MW及以上燃煤機(jī)組改造后大氣污染物排放濃度基本達(dá)到超低排放限值,即SO2<35 mg/Nm3,NOX<50 mg/Nm3,粉塵<5mg/Nm3。利電積極響應(yīng)減排號召,在2015#8機(jī)組大修過程中進(jìn)行了超低排放改造,本文對脫硫改造的技術(shù)路線、改造后的實際效果及存在的問題進(jìn)行了總結(jié)與分析,以期望能確定*下燃煤發(fā)電機(jī)組脫硫“超低排放”技術(shù)路線,在公司其它幾臺機(jī)組上盡快實施。

1脫硫改造技術(shù)方案的選擇

#8機(jī)組脫硫裝置為一爐一塔配置,吸收塔型式為逆流噴淋空塔,采用德國魯奇·能捷斯·比曉夫公司的石灰石-石膏濕法脫硫全套核心技術(shù),配有三層噴淋層,設(shè)計脫硫效率95%,入口SO2濃度低于1572 mg/Nm3時,出口SO2濃度不高于79 mg/Nm3,達(dá)不到超低排放的要求,需進(jìn)行脫硫提效改造。

現(xiàn)有燃煤電廠采用了不同的脫硫超低排放改造技術(shù)路線,在脫硫超低排放改造后均可達(dá)到SO2濃度低于35mg/Nm3的排放水平[2]。目前主流的脫硫提效改造方式有單塔雙循環(huán)、雙塔雙循環(huán)、單塔分區(qū)、單塔單循環(huán)(增加托盤強(qiáng)化傳質(zhì))技術(shù)、旋匯耦合(旋流霧化)等技術(shù)。其中單塔雙循環(huán)和雙塔雙循環(huán)技術(shù)對脫硫效率提升作用較明顯,且能適應(yīng)較高的燃煤硫份,但改造過程中均要增加副塔或漿池,適用于場地充裕,含硫量較高的增容改造項目。文獻(xiàn)[3]中所介紹的單塔單循環(huán)(強(qiáng)化傳質(zhì))技術(shù)相對于單塔雙循環(huán)和雙塔雙循環(huán)改造,較易于實施,且改造后的效果也很好,但是塔內(nèi)增加托盤后,煙氣阻力增加很多,#8機(jī)組已進(jìn)行引增合一改造,如脫硫提效再增加較多阻力,引風(fēng)機(jī)的壓頭不足,如重新?lián)Q型,造價較高,在本工程上不太合適。旋匯耦合技術(shù)目前在大機(jī)組上實際應(yīng)用不多,有一定的技術(shù)風(fēng)險。綜上并結(jié)合#8脫硫裝置原有比曉夫濕法核心技術(shù),zui終選擇了單塔分區(qū)提效方式,增加2層漿液循環(huán)噴淋量,抬升吸收塔、提高吸收塔漿池容積和擴(kuò)容氧化風(fēng)的方式來進(jìn)行脫硫提效改造,力求在改動zui小的情況下達(dá)到zui家的脫硫效果。

2“石膏雨”治理技術(shù)方案的選擇

#8爐脫硫裝置投運以來,由于采用濕煙氣直接外排方式,在環(huán)境溫度低,濕煙囪內(nèi)煙氣在一定范圍內(nèi)會凝結(jié)降落,俗稱“石膏雨”,給居民及廠區(qū)的環(huán)境帶來一定的影響,20129月實施熱二次風(fēng)加熱凈煙氣的方案使問題得以解決。但超低排放要求凈煙氣粉塵<5 mg/Nm3,原有的熱二次風(fēng)加熱凈煙氣的方案已經(jīng)滿足不了這一*zui嚴(yán)粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)。此外排口處的SO2想要達(dá)到<35 mg/Nm3的標(biāo)準(zhǔn),要求脫硫原、凈煙氣側(cè)的泄漏率接近0,對于常規(guī)的回轉(zhuǎn)式煙氣-煙氣再熱器難以滿足此要求??紤]加熱凈煙氣消除“石膏雨”的同時還能夠zui大限度的利用排煙余熱,在治理“石膏雨”的技術(shù)路線上選擇了增設(shè)中間熱媒體煙氣換熱器MGGHmediagas-gas heater),利用熱媒水吸收排煙余熱來加熱凈煙氣。在吸收塔入口增設(shè)一臺煙氣冷卻器,濕式電除塵器出口增設(shè)一臺煙氣再熱器,為防止低溫腐蝕,材料選擇上非常慎重,入口段選擇了耐酸腐蝕的ND鋼,這種材料在一期脫硫煙冷器項目上已有近三年的成功運行經(jīng)驗,加熱器的低溫段選用耐腐蝕的包塑管材料,確保將脫硫出口的濕煙氣加熱至65℃以上時再進(jìn)入加熱器高溫段,高溫段材質(zhì)為耐酸腐蝕的ND鋼,運行中控制煙氣冷卻器入口水溫不低于70℃,這樣能夠zui大限度的減少管材低溫腐蝕現(xiàn)象。

MGGH系統(tǒng)熱媒水為半開式循環(huán),夏季高負(fù)荷煙氣冷卻器有多余的熱量時,回收煙氣余熱至#3低加,減少#3低加的抽汽量,達(dá)到降低汽機(jī)熱耗的目的。

3脫硫超低排放改造的應(yīng)用效果

脫硫系統(tǒng)監(jiān)測驗收及性能試驗數(shù)據(jù)

(1)   2015714~15日,江蘇省環(huán)境監(jiān)測中心對#8爐脫硫提效改造進(jìn)行了監(jiān)測驗收,測試數(shù)據(jù)表明,在機(jī)組額定負(fù)荷工況下,入口SO2濃度為10611102 mg/Nm3,出口SO2濃度為4~12 mg/Nm3,脫硫效率為99.0~99.7%之間,達(dá)到了超低排放要求。

(2)   為近一步驗證脫硫提效改造后的效果,2015818~19日,安排了更高燃煤硫份的性能試驗,所有工況點的試驗結(jié)果均滿足超低排放要求,具體試驗數(shù)據(jù)見表1。

1  #8爐脫硫超低排放改造后性能試驗數(shù)據(jù)

時間

負(fù)荷

原煙氣SO2濃度

循環(huán)泵臺數(shù)

pH

凈煙氣SO2濃度

脫硫效率

MW

mg/Nm3

/

/

mg/Nm3

%

8.18

10:00

628.5

1778.0

4

5.94

18.28

98.6

12:00

630.9

1788.4

4

6.02

15.37

98.9

14:00

627.4

1886.0

4

6.02

15.26

98.9

8.19

16:00

628.2

1801.1

4

6.02

16.97

99.1

10:00

632.3

1944.4

4

5.97

16.02

99.1

12:00

629.3

1929.1

4

6.01

21.48

98.9

14:00

628.6

2015.3

4

5.99

14.20

99.2

 

16:00

630.0

2071

4

6.00

17.4

99.0

3.2  MGGH系統(tǒng)應(yīng)用效果

3.2.1 *消滅了“石膏雨”現(xiàn)象

原濕法脫硫后,雖然排口煙氣污染物已大幅降低,但由于出口煙氣為濕飽和狀態(tài),在環(huán)境溫度低時會出現(xiàn)大量“冒白煙”現(xiàn)象,一些非行業(yè)內(nèi)人士經(jīng)常配上火電廠濕煙囪圖來說明燃煤電廠污染大,雖有專業(yè)性解釋,但公眾難免會產(chǎn)生誤解。這次#8機(jī)組增加MGGH系統(tǒng)后,吸收排煙余熱將凈煙氣加熱到80℃左右,原先煙囪冒白煙的現(xiàn)象消失,從視覺上*消除了污染源,目視煙囪排口真正“干干凈凈”,煙囪周圍也不會落下液滴,*消滅了“石膏雨”這個環(huán)保衍生品。

3.2.2機(jī)組高負(fù)荷時回收了排煙余熱至凝水系統(tǒng)

排煙熱損失一直是機(jī)組熱損失中zui大的一項,增加MGGH系統(tǒng)后,充分吸收了煙氣余熱,當(dāng)機(jī)組排煙溫度較高,凈煙氣溫度高于設(shè)定溫度時,就可以充分利用排煙余熱來加熱凝結(jié)水。實際運行數(shù)據(jù)表明,機(jī)組負(fù)荷500MW以上時,MGGH系統(tǒng)能夠?qū)?/span>#2低加出口凝水提高溫度約20℃后返回至#3低加,zui大回水量98t/h,這樣可以減少#3低加的抽汽量,減排的同時達(dá)到了節(jié)能的目的。

4改造后系統(tǒng)運行中存在的問題及解決對策

4.1吸收塔漿液大量起泡溢流

爐脫硫裝置進(jìn)行超低排放改造運行一個多月后,運行人員發(fā)現(xiàn)吸收塔內(nèi)出現(xiàn)大量泡沫,伴隨大量漿液從溢流管中溢出,吸收塔顯示液位低于正常運行液位近3m,判斷塔內(nèi)存在大量泡沫后產(chǎn)生虛假液位。脫硫裝置自投產(chǎn)以來,吸收塔內(nèi)未出現(xiàn)如此多的泡沫,如不及時處理,漿液會倒入原煙道,大量泡沫也會對循環(huán)漿液泵運行產(chǎn)生威脅,嚴(yán)重時會使脫硫裝置被迫停運。采用常規(guī)的減少循環(huán)漿液噴淋量等措施效果不明顯,只能向吸收塔內(nèi)大量添加消泡劑,置換漿液并補(bǔ)充大量新鮮工藝水。

分析吸收塔內(nèi)漿液大量起泡的原因主要應(yīng)研究影響泡沫穩(wěn)定性的因素,進(jìn)入脫硫吸收塔的物質(zhì)主要有煙氣、石灰石、工藝水以及其它系統(tǒng)補(bǔ)水。問題發(fā)生后,我們對這幾個主要影響因素進(jìn)行了逐一分析。

(1)   #8機(jī)組目前正常運行中,未有投油以及燃燒不充分等現(xiàn)象。查看#8爐吸收塔漿液近期常規(guī)測試項目,運行中控制的幾個主要指標(biāo)均正常,石膏的純度也很高,且石膏二級脫水系統(tǒng)運行也很正常,說明#8爐塔內(nèi)漿液的主要成分沒有發(fā)生變化。異常發(fā)生后取樣的 #8爐吸收塔漿液指標(biāo)也正常。

2  #8爐吸收塔漿液測試數(shù)據(jù)

項目

單位

8.25

8.17

控制標(biāo)準(zhǔn)

CaCO3

%

1.36

1.954

3

CaSO4·2H2O

%

97.73

96.99

90

CaSO3

%

0.289

0.294

1

cl-

mg/l

3545.86

3486.86

8000

pH

/

5.95

5.97

5.0~6.0

(2)   石灰石的成分影響起泡的主要因素是石灰石中MgO的含量。201212月,曾出現(xiàn)所以運行吸收塔液位計顯示液位離溢流口還有1m多時就發(fā)生大量溢流現(xiàn)象,后查明原因為MgO含量高達(dá)6.68%[7]。MgO含量過高,不僅影響結(jié)晶和脫水,而且會與塔內(nèi)SO42-廣反應(yīng)產(chǎn)生大量泡沫,查看近期采購的石灰石中MgO含量均比較正常,另外石灰石為全廠公用,目前在運行的其它各臺機(jī)組吸收塔漿液均比較正常,未發(fā)生大量起泡現(xiàn)象,應(yīng)不是由于石灰石的影響。

(3)   吸收塔水質(zhì)控制主要是對工藝水品質(zhì)的控制和對脫硫廢水處理系統(tǒng)的運行調(diào)節(jié)。在工藝水方面,若吸收塔補(bǔ)充的工藝水質(zhì)達(dá)不到設(shè)計要求,COD等含量超標(biāo)嚴(yán)重,運行中脫水系統(tǒng)或廢水處理系統(tǒng)未能正常投入,將使吸收塔漿液品質(zhì)惡化,同樣易發(fā)生起泡現(xiàn)象。脫硫工藝水水質(zhì)近期沒有明顯變化,化學(xué)RO濃排水排入脫硫系統(tǒng)已經(jīng)有較長時間,未發(fā)生過此類現(xiàn)象,另外工藝水系統(tǒng)也為全廠公用,其它各臺在運行機(jī)組均比較正常。查看脫硫廢水排放情況,#8爐排放量基本正常,這點從cl-濃度上可以體現(xiàn),所以應(yīng)不是由于工藝水補(bǔ)水和廢水排放不正常造成的影響。

(4)   為達(dá)到“超低排放”限值要求,#8爐增加了濕式電除塵器,濕式電除塵器的優(yōu)點在于,以霧化水作為沖洗介質(zhì),可以防止二次揚塵的發(fā)生,避免粘性較強(qiáng)粉塵在電極上發(fā)生粘掛,受粉塵顆粒度影響較小,對PM2.5控制明顯,可以同步進(jìn)行氮氧化物、硫化物、重金屬的脫除。其沖洗水直接進(jìn)入吸收塔地坑,由吸收塔地坑泵返回吸收塔內(nèi)使用。這部分沖洗水中含有一些超細(xì)粉塵以及脫硫除霧器難以去除的液滴。是否是因為這些雜質(zhì)進(jìn)入吸收塔內(nèi)產(chǎn)生泡沫,我們進(jìn)行了以下2個試驗:

a、濕電沖洗水的起泡特性

將取樣的濕電沖洗水充分?jǐn)噭雍湍M從管道中噴淋下來的兩種情況,發(fā)現(xiàn)量杯上層有很多細(xì)小的泡沫,

b、將濕電沖洗水加入正常的#7爐吸收塔漿液后,查看起泡特性

將正常的#7爐吸收塔漿液取出,充分?jǐn)噭樱瑵{液表明并沒有多少泡沫(圖6),將這部分漿液加入部分#8爐濕電沖洗水后,再次進(jìn)行同樣的充分?jǐn)噭樱l(fā)現(xiàn)漿液表明會產(chǎn)生泡沫。

從上述兩個試驗中我們可以定性的看出,#8爐濕電沖洗后排出的水有一定的起泡特性,如果加入脫硫吸收塔后,在大流量漿液逆流噴淋、氧化風(fēng)鼓入的情況下,起泡特性還會進(jìn)一步的加強(qiáng)。#8爐濕電沖洗水中含有一些細(xì)小的粉塵和其它雜質(zhì),這些惰性物質(zhì)在吸收塔內(nèi)不斷富集,在不斷逆流噴淋的循環(huán)漿液和氧化風(fēng)的作用下,使吸收塔內(nèi)本來就有的氣泡液膜穩(wěn)定性增強(qiáng),導(dǎo)致這些泡沫不容易破滅,全部從溢流管中溢出。大量泡沫產(chǎn)生后,使吸收塔內(nèi)產(chǎn)生了虛假液位,所以在吸收塔顯示液位比正常值低近3m的情況下,還會有大量漿液溢出。此后將濕電沖洗水切除#8爐吸收塔一周后,吸收塔內(nèi)起泡現(xiàn)象逐漸好轉(zhuǎn)。為驗證,一周左右后又將濕電沖洗水切回#8爐吸收塔,在切回的第5天后,吸收塔內(nèi)又出現(xiàn)起泡現(xiàn)象。

隨后,我們對漿液起泡物取樣送檢,分析結(jié)果見表3

起泡漿液化學(xué)分析數(shù)據(jù)

組分

Fe2O3

Al2O3

ZnO

MnO

SiO2

CaO

MgO

含量

1.55

6.44

0.01

0.13

9.00

31.7

0.46

組分

P2O5

SO3

Cr2O3

TiO2

Na2O

F2O

F

含量

0.10

25.9

0.03

0.24

0.09

0.45

23.6

化學(xué)分析中F含量很高,分析應(yīng)該為煙氣中的粉塵攜帶。

  應(yīng)對措施:

(1)   盡量提高干電的除塵效率,降低進(jìn)入吸收塔以及濕電的入口粉塵,讓盡量多的粉塵在干電中被收集。n

(2)   對濕電沖洗水的濁度、化學(xué)特性繼續(xù)跟蹤,為后續(xù)進(jìn)一步處理后回收收集相關(guān)數(shù)據(jù)。

(3)   運行加強(qiáng)對#8爐吸收塔液位的監(jiān)控和就地檢查,發(fā)現(xiàn)泡沫量多時,及時添加消泡劑;在出口SO2濃度不超標(biāo)的情況,減少循環(huán)漿泵運行臺數(shù),降低塔內(nèi)噴淋量。

(4)   保證#8爐脫硫廢水的正常排放。

4.2新增MGGH系統(tǒng)后對脫硫水平衡的影響

MGGH投運后,煙氣冷卻器吸收了排煙余熱,使進(jìn)入吸收塔內(nèi)煙氣溫度大幅降低。脫硫裝置吸收塔內(nèi)為絕熱蒸發(fā)換熱過程,煙氣在漿液噴淋洗滌過程中保持焓值始終是不變的,煙氣中的含濕量是不斷增加的,直至濕煙氣變?yōu)轱柡蜖顟B(tài),吸收塔出口濕煙氣溫度隨入口煙氣溫度變化的值很小,可以認(rèn)為其恒定,要滿足煙囪排放口溫度達(dá)到80℃,或者設(shè)定75℃后將多余熱量回收至低加,不考慮投入輔汽后的熱量平衡,則煙冷器入口段溫降無論在哪種工況下,基本需保持在30℃左右。

1)計算MGGH投運后吸收塔內(nèi)耗水量的減少

根據(jù)已知的理論計算公式,吸收塔入口煙氣溫度每降低5℃,吸收塔內(nèi)蒸發(fā)水量會減少2.62kg/1000Nm3干煙氣[2],將干煙氣流量和溫降值帶入,則耗水量變化值見表4

4:典型工況下MGGH投運后吸收塔蒸發(fā)水量減少

序號

項目

單位

BMCR

BRL

75%THA

50%THA

1

干煙氣流量

Nm3/h

190.19

183.16

150.49

107.53

2

入口煙氣溫降值

30

28.6

28.1

29.6

3

吸收塔內(nèi)耗水量減少

t/h

29.9

27.4

24.2

18.2

2)濕電沖洗水進(jìn)入吸收塔量計算

濕式電除塵利用工藝水對煙氣極板極線進(jìn)行沖洗,沖洗后的廢水全部進(jìn)入吸收塔地坑,由地坑泵打入吸收塔,其沖洗水量比較固定,與機(jī)組負(fù)荷、煙氣量關(guān)系不大。通過關(guān)閉濕電沖洗水箱補(bǔ)水門,利用水箱液位降低值的方法計算得出:在7.6小時的循環(huán)沖洗時間內(nèi),水箱液位降低1.3m,計算出沖洗水量為3.4t/h,這部分沖洗水在濕電內(nèi)幾乎不消耗,全部回收至吸收塔。

3)吸收塔總計耗水量減少量

#8爐進(jìn)行超凈排放改造后,MGGH使脫硫裝置耗水量減少,濕電沖洗后產(chǎn)生的廢水全部進(jìn)入吸收塔,這兩部分合計使脫硫裝置耗水量減少值如表5

5#8爐超凈排放改造后系統(tǒng)水平衡變化表

序號

項目

單位

BMCR

BRL

75%THA

50%THA

1

MGGH使脫硫耗水減少量

t/h

29.9

27.4

24.2

18.2

2

濕電沖洗進(jìn)入脫硫的水量

t/h

3.4

3.4

3.4

3.4

3

總計耗水減少量

t/h

33.3

30.8

27.6

21.6

        

吸收塔耗水量大幅減少后,給吸收塔液位控制帶來困難,特別是低負(fù)荷時。另外對于后續(xù)全廠廢水*工程的實施也帶來不利影響,因為脫硫是*能夠消耗低品位水源的一個“大容器”,增加MGGH系統(tǒng)后,依靠吸收塔來消耗低品位水源的量將大幅減少。

應(yīng)對措施:

(1)   減少系統(tǒng)沖洗水內(nèi)漏量,特別是除霧器沖洗,除霧器沖洗門運行中有內(nèi)漏難以判斷,且沖洗門眾多,建議增加電動進(jìn)水總門,在除霧器沖洗間隔內(nèi)關(guān)閉電動總門。

(2)   利用事故漿罐緩沖容量,機(jī)組低負(fù)荷時收集多余系統(tǒng)水,高負(fù)荷時返回利用。

(3)   優(yōu)化除霧器沖洗程序,根據(jù)實際情況,調(diào)整每層的沖洗間隔,下層適當(dāng)多沖洗,上層減少沖洗,文獻(xiàn)[6]中曾嘗試對吸收塔除霧器的噴嘴流量進(jìn)行調(diào)小,也起到了不錯的效果。

(4)   工藝?yán)鋮s、沖洗用水需根據(jù)實際情況動態(tài)調(diào)整。

5       結(jié)論

  超低排放改造采用的一系列新設(shè)備和新技術(shù)目前行業(yè)內(nèi)均無長時間運行經(jīng)驗,且技術(shù)種類五花八門,對這些新系統(tǒng)運行中應(yīng)多總結(jié)經(jīng)驗,逐步摸索*運行方式;另外應(yīng)及時解決運行中出現(xiàn)的一系列新問題,為后續(xù)的系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計提供實際運行數(shù)據(jù)支持,zui終能使超低排放改造新增加的設(shè)備始終運行在zui家性能狀態(tài)點,達(dá)到真正“近*”的目標(biāo),為大氣污染物減排作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。


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