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閱讀:830發(fā)布時間:2017-5-13
近年來,環(huán)保引起各界關注,污水處理受到重視,本文將介紹處理水與低污染廢水混合后排放符合《污水綜合排放標準》制藥行業(yè)二級標準GB 8978—88。
1.1 廢水水質、水量
該廠排放廢水中含有大量菌絲體,BOD5、CODCr、SS、色度等指標均很高。
設計處理水量:*廢水為51m3/d,其他廢水20m3/h。*廢水主要污染指標為:CODCr19 000 mg/L,SS10000mg/L,BOD57500mg/L,pH 5.48。
1.2 廢水處理工藝流程
廢水處理工藝流程如圖1。廢水經格柵后進入曝氣調節(jié)池,經低氧處理后由泵提升進入初沉池中,出水進入生物接觸氧化池,其出水與低污染廢水混合經二沉池泥水分離后排放。初沉池、二沉池剩余污泥經濃縮后由板框壓濾成泥餅焚燒。污水由泵一次提升后,其余為重力出流。
1.3 主要構筑物
主要構筑物及工藝參數(shù)見表1。
2 設計特點
① 利用曝氣調節(jié)池作為*段低氧活性污泥池,這是本設計的創(chuàng)新。曝氣調節(jié)池兼有貯存、調節(jié)、勻化和低氧生物處理多種功能,大大降低了基建投資及運轉費用。
② 第二段生物好氧處理池為生物接觸氧化池,該生物膜法具有操作管理方便、可靠、污泥產量少、處理效果穩(wěn)定等優(yōu)點。
③ 曝氣調節(jié)池回流污泥由初沉池重力回流,不需另設動力設備。
3 調試運轉
3.1培菌、馴化
① 培菌過程
取肉聯(lián)廠二沉池剩余污泥6 m3作為接種污泥,加適量*廢水、糞便水及其他水等配制后(混合液CODCr在1 000 mg/L左右)進行悶曝,每天排走過量上清液,補充微生物繁殖生長所需要的營養(yǎng)物質,此過程經10d左右結束。
② 生物接觸氧化池掛膜過程
將調節(jié)池培養(yǎng)成熟的污泥加入生物接觸氧化池中悶曝,定期排走上清液,15d左右填料上的生物膜生長較好。
③ 馴化運行過程
培菌結束后開始馴化運行,此過程經3個多月、分兩個階段進行。
低負荷運行階段:CODCr在10000mg/L左右;
中高負荷運行階段:CODCr在16800~25600mg/L。
3.2 運行情況
調試運行期間水溫為14~25℃。低負荷運行的進水CODCr為9668mg/L,*段處理后出水CODCr為5751mg/L,去除率為40.5%;第二段處理后出水CODCr為549mg/L,總去除率為94.3%;中、高負荷運行結果表明:當*廢水的進水CODCr在16800~25600mg/L(平均為20193mg/L),SS在7.112~11.987g/L(平均為9.133g/L)變化范圍內,經*段低氧處理后,出水CODCr為14122mg/L,去除率為30.1%,SS值為8.762mg/L,去除率為4.1%;經二段好氧處理后的zui終出水CODCr為1514mg/L,總去除率為92.5%;SS為276mg/L,總去除率為96.8%。
4 幾點體會
① *是小單孢菌在含糖蛋白質培養(yǎng)基中發(fā)酵代謝的產物,它是一種殺菌力較強的廣譜抗菌素,對多種革蘭氏菌均有較強的抗菌作用,培養(yǎng)的細菌主要是革蘭氏菌,因此需要較長時間的馴化過程。由于一些突發(fā)原因,在兩段微生物相較好的情況下,負荷提高過快,結果造成污泥中毒問題,污泥解體,沉降性能很差,通過降低負荷和悶曝等措施使活性污泥性狀得到了恢復。
② 兩段生物池采用同一供風系統(tǒng)供應,調節(jié)供氣量比較困難,應對低氧曝氣池設置專一的供氣系統(tǒng)。
5 結論
① 低氧—好氧工藝應用于*抗生素制藥廢水處理是成功的,對有機物的處理效果好,容積負荷高。此法可使廢水CODCr由20193mg/L降至1514mg/L,去除率達92.5%,SS由9133mg/L降至276mg/L,去除率達96.8%。
② 工藝操作簡單,運行可靠。
③ 基建投資省(515.5元/kgCODCr)。
④ 處理成本低:電耗為0.4kW˙h/kgCODCr,處理成本為0.63元/kgCODCr,污水處理投資占全廠投資總額的2.5%左右,污水處理成本占*產品成本的0.81%。
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