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上海力達(dá)儀器設(shè)備有限公司
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閱讀:707發(fā)布時(shí)間:2011-4-18
為了改善這種狀況,提高其采油經(jīng)濟(jì)效益,我們研制成功了油井加藥裝置。現(xiàn)場(chǎng)使用表明,它是一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、加注速度調(diào)節(jié)方便、不需電力和外界動(dòng)力、適應(yīng)性強(qiáng)、使用壽命長(zhǎng)的油井加注化學(xué)藥劑裝置。該裝置已申請(qǐng)國(guó)家實(shí)用新型, 號(hào)為98 2 18119.1 。
1 基本結(jié)構(gòu)及工作原理
1.1 基本結(jié)構(gòu)
油井加藥裝置主要由漏斗、殼體、平衡管、節(jié)流器及聯(lián)結(jié)件等組成。其結(jié)構(gòu)如圖1。
1—支撐腿;2—卡箍頭;3—節(jié)流器;4—平衡管;5—放空閥門(mén);6—放空管;7—漏斗;8—漏斗閥門(mén);9—進(jìn)液管;10—殼體;11—油嘴;12—母短節(jié);13—絲堵;14—加藥孔;15—十字型加強(qiáng)筋平封頭
圖1 油井加藥裝置結(jié)構(gòu)示意
1.2 工作原理
向油井加化學(xué)藥劑前,先將油井套管閥門(mén)關(guān)嚴(yán),開(kāi)啟放空閥門(mén),將殼體內(nèi)壓放凈,開(kāi)啟漏斗閥門(mén),將要加注的化學(xué)藥劑由漏斗先加入到殼體內(nèi),直到放空閥門(mén)見(jiàn)到藥液溢出(說(shuō)明藥劑已經(jīng)充滿)。此時(shí),關(guān)閉放空閥門(mén)及漏斗閥門(mén),再開(kāi)啟套管閥門(mén),使本裝置與油井的油套環(huán)形空間形成一個(gè)壓力平衡系統(tǒng)。藥劑將依靠勢(shì)能通過(guò)調(diào)節(jié)器連續(xù)流入油井套管環(huán)形空間。藥劑用完后,再關(guān)上套管閥門(mén)、開(kāi)啟放空閥門(mén)及漏斗閥門(mén),再將藥劑加入殼體內(nèi),使加藥劑工作不斷進(jìn)行下去,達(dá)到對(duì)油井加藥的目的。
2 礦場(chǎng)試驗(yàn)和推廣應(yīng)用
2.1 礦場(chǎng)試驗(yàn)
我們自1998-01-05~1998-01-30,在大港王徐莊油田邊遠(yuǎn)區(qū)塊無(wú)注水能量補(bǔ)充的高含蠟油井歧119井、歧119—1井、歧119—4井分別安裝了油井加藥裝置,并進(jìn)行了加注大港長(zhǎng)虹化工廠生產(chǎn)的TC-951化學(xué)清防蠟劑的礦場(chǎng)試驗(yàn),驗(yàn)證加藥裝置使用性能。在試驗(yàn)過(guò)程中,根據(jù)礦場(chǎng)實(shí)際改進(jìn)了加注裝置設(shè)計(jì),對(duì)裝置底部增設(shè)了支撐腿,并根據(jù)井口的高低設(shè)計(jì)不同高度的支撐腿,使其與井口聯(lián)接后底部不懸空。
礦場(chǎng)試驗(yàn)表明,該加藥裝置能夠順利加注化學(xué)清防蠟劑??赏ㄟ^(guò)更換不同直徑的油嘴實(shí)現(xiàn)對(duì)加藥速度的調(diào)整,能夠更充分而且有效地利用化學(xué)藥劑的作用,不存在壓井和傷害油層,不受套管壓力高和環(huán)境的限制,加注操作方便、結(jié)構(gòu)緊湊、安全可靠。
2.2 推廣應(yīng)用
1998-01~1998-07,已在大港王徐莊油田17口深層低能高含蠟抽油井上推廣應(yīng)用了油井加藥裝置。這些裝置目前均完好無(wú)損,都能順利地向油井加注化學(xué)清防蠟劑。均達(dá)到了預(yù)期的目的。
a) 保證了油井的生產(chǎn)時(shí)效,間接增加了產(chǎn)量。王徐莊油田的高含蠟抽油井主要集中在119區(qū)塊、41區(qū)塊、50區(qū)塊。油井生產(chǎn)的特點(diǎn)為:動(dòng)液面較低、地層能量低、供液不足,含水低,產(chǎn)液量低。在應(yīng)用油井加藥裝置前,一直采用水泥車熱洗井后再一次性加入大量化學(xué)清防蠟劑。熱洗時(shí)水倒灌入油層,熱洗效率低,洗井后油井恢復(fù)正常生產(chǎn)緩慢,甚至有些油井在3~5 d時(shí)間內(nèi)不出液,油井出現(xiàn)“假死”(如岐119井、岐25—29井)現(xiàn)象,嚴(yán)重影響產(chǎn)量。使用油井加藥裝置后,通過(guò)加注TC-951化學(xué)清防蠟劑,大部分低含水油井避免了熱洗時(shí)水倒灌入油層造成的污染,也沒(méi)有產(chǎn)量恢復(fù)階段,實(shí)現(xiàn)了油井連續(xù)性生產(chǎn)。
b) 保證了油井的正常生產(chǎn),減少了作業(yè)次數(shù),延長(zhǎng)了油井的檢泵周期。應(yīng)用油井加藥裝置結(jié)合加注化學(xué)清防蠟劑,大大減少了蠟卡、蠟堵現(xiàn)象,減輕了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)省了作業(yè)費(fèi)用。如岐23—29井,該井低含水、高含蠟、產(chǎn)液量低,其檢泵周期僅30 d。1998-04-15安裝油井加藥裝置后,定期加注化學(xué)清防蠟劑,到1998-07-30已正常生產(chǎn)100 d以上,未出現(xiàn)蠟卡、蠟堵現(xiàn)象,延長(zhǎng)了油井的檢泵周期。
c) 保護(hù)了油層,避免了因頻繁洗井對(duì)油層的傷害。
3 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益
3.1 經(jīng)濟(jì)效益
應(yīng)用油井加藥裝置加注化學(xué)清防蠟劑與熱洗清蠟相比,其經(jīng)濟(jì)效益顯著。
安裝油井加藥裝置后,王徐莊油田平均單井加藥周期10d,每次加藥量65kg,年加藥36次,年加藥量65×36=2.34t?;瘜W(xué)清防蠟劑¥5100元/t,年藥劑費(fèi)2.34×5 100=¥11934元。每1套油井加藥裝置成本費(fèi)¥4000元, 共計(jì)¥15934元。
安裝油井加藥裝置前,王徐莊油田平均單井日產(chǎn)油4.8t,平均單井熱洗周期45d,單井年熱洗8次,每次熱洗費(fèi)¥1800元, 單井年熱洗費(fèi)8×1 800=¥14400元; 熱洗一次需3~5d時(shí)間,油井才能恢復(fù)正常。按3d計(jì),原油價(jià)格¥1000元/t,采油成本¥294元/t,單井年熱洗造成損失4.8×3×8×(1 00
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