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遼寧中鑫自動(dòng)化儀表有限公司
閱讀:335發(fā)布時(shí)間:2017-7-10
1、電除塵器存在問(wèn)題概述
自2011年11月份開(kāi)始生產(chǎn)至2012年3月份.極板極線沒(méi)有明顯積灰現(xiàn)象,電場(chǎng)電流電壓比較穩(wěn)定,電流電壓如表二所示。但從2012年4月份開(kāi)始,隨著燒結(jié)產(chǎn)量的提高,燒結(jié)機(jī)基本滿負(fù)荷運(yùn)行,電除塵器入口濃度的增加,除塵器的電流、電壓呈逐漸下降的趨勢(shì),電流、電壓如表三所示。低壓柜電壓、電流表擺動(dòng)頻繁,電場(chǎng)閃爍明顯,煙囪時(shí)而超標(biāo)排放,根據(jù)廠家自行檢測(cè)結(jié)果.煙囪排放濃度在200-300,遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)值≤80mg/Nm3.2012年4月底停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn),電除塵器*、第二電場(chǎng)極板上部有少部分積灰,但不明顯,第三電場(chǎng)極板、極線上部積灰嚴(yán)重,廠家組織人員用人工方式對(duì)電除塵器進(jìn)行清灰,清灰后前一個(gè)月,電除塵器電壓電流基本恢復(fù)到如2012年3月份以前的數(shù)值,煙囪也能達(dá)標(biāo)排放。到5月底電除塵器電壓電流又恢復(fù)到人工清灰時(shí)的值,煙囪無(wú)法達(dá)標(biāo)排放停機(jī)檢查后發(fā)現(xiàn)三個(gè)電場(chǎng)上半部極板有不同程度的積灰,特別是第三電場(chǎng)約8m以上極板積灰厚度在8mm以上,且離頂部位置越高,積灰呈越厚趨勢(shì)。
2、存在的問(wèn)題原因分析
針對(duì)電除塵器出現(xiàn)第三電場(chǎng)電壓電流小,除塵效果不好煙囪超標(biāo)排放,主要有如下六點(diǎn)原因造成
(1)燒結(jié)工藝變化大,工況不穩(wěn)定,煙氣溫度波動(dòng)幅度比較大。
(2)煙塵的比電阻值變化幅度比較大
(3)煙氣的含水量比較大,平均值達(dá)到11.05%。
(4)煙塵細(xì)而輕飄呈絮狀,其中含Na、K的氧化物和氯化物較多,收塵難度比較大,容易排至空中。
(5)燒結(jié)機(jī)頭電除塵器收回的粉塵重新返回到燒結(jié)配料,細(xì)而輕的粉塵再次回到電除塵器,不利于電,除塵器收塵。
(6)陽(yáng)極側(cè)部振打的特點(diǎn)是單點(diǎn)局部振打,振打力從作用點(diǎn)傳遞到極板附有灰塵的表面上時(shí),沿途衰減較大,其有效傳遞距離短,清灰范圍受到限制。
隨著極板積灰加厚,振打加速度明顯衰減和損耗,振打力很難傳遞到整個(gè)極板。由于第三電場(chǎng)粉塵細(xì)而粘,粉塵之間附著力強(qiáng),加速了極板積灰。電場(chǎng)電壓電流明顯降低,帶電灰塵電荷不易釋放而造成反電暈現(xiàn)象,針對(duì)此情況本項(xiàng)目組經(jīng)過(guò)多方考慮及對(duì)比各種方案,zui終選用低頻聲波清灰發(fā)生器作為電除塵器第三電場(chǎng)的一個(gè)提效實(shí)驗(yàn)方案。
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