冷卻循環(huán)水為什么總氮高以及處理辦法
概述:本文介紹循環(huán)冷卻水的來源,地下水作為循環(huán)冷卻水,硝酸鹽濃度較高,濃縮以后總氮超標(biāo)。使用傳統(tǒng)AO方法處理總氮,存在占地面積大,效果差不穩(wěn)定。湛清環(huán)保的HDN工藝處理總氮,占地面積小,脫氮效率高達1kg/立方.天,已經(jīng)廣泛應(yīng)用在循環(huán)冷卻水處理系統(tǒng)。
一、循環(huán)水的來源
循環(huán)冷卻水是工業(yè)用水中的用水大項,在石油化工、電力、鋼鐵、冶金等行業(yè),循環(huán)冷卻水的用量占企業(yè)用水總量的50-90%。循環(huán)冷卻水通過冷卻塔時水份不斷被濃縮,而蒸發(fā)掉的水中不含鹽份。隨著蒸發(fā)過程的進行,循環(huán)冷卻水中的溶解鹽類不斷被濃縮,含鹽量不斷增加,因此必須不斷地排掉一部分循環(huán)水,補充新鮮水,保持一定的鹽度。而在冷卻塔中,水與空氣直接進行接觸交換,水通過冷卻塔時把空氣中的大量灰塵洗滌到水中,增加了循環(huán)水的濁度,有的成為污泥沉積在設(shè)備、管道、水池底部,故必須排掉一部份水,才能防止大量的污泥沉積。冷卻水在運行中,不斷加入化學(xué)藥劑,工藝介質(zhì)的泄漏、水中污染物、雜質(zhì)不斷的增加影響水質(zhì),故也須排掉部分循環(huán)水,補充新鮮水,保證污物雜質(zhì)在允許的指標(biāo)范圍內(nèi)。
二、循環(huán)水總氮高的原因
由循環(huán)冷卻的工作原理可知,循環(huán)冷卻的過程本質(zhì)是廢水濃縮的過程,因此水中的污染物因子翻倍增加。而大部分生產(chǎn)企業(yè)用的循環(huán)冷卻水的原水是地下水或者自來水,里面含有硝酸鹽成分。具體如下圖所示:
(冷卻循環(huán)水總氮處理設(shè)備去除硝態(tài)氮)
由圖可知,地下水中的硝酸鹽普遍濃度在10mg/L左右,以山東省地下水的濃度為一高。那么在經(jīng)過濃縮以后,循環(huán)水的硝酸鹽濃度高達30-40mg/L。而循環(huán)冷卻水需要定期排污,排水的總氮超標(biāo)。
三、傳統(tǒng)方法處理循環(huán)水的弊端
目前總氮處理,主流還是生化法進行解決。傳統(tǒng)的工藝是使用AO進行處理,因為國家之前沒有對于總氮指標(biāo)進行管控,因此大部分產(chǎn)生循環(huán)水的廠家都沒有處理循環(huán)水的設(shè)施。如果重新構(gòu)建AO體系進行處理總氮,即傳統(tǒng)活性污泥法。此體系包括一級物化處理和二級生化處理,構(gòu)筑物包括格柵、沉砂池、初淀池、生化池、二沉池、絮凝池、沉淀池、消毒池等。整體工藝成熟但繁瑣冗雜,需較多的基建設(shè)備,占地面積龐大,且對氮的脫除效率較低。
四、湛清HDN處理總氮技術(shù)
湛清HDN工藝為傳統(tǒng)工藝的升級工藝,從脫氮效率到占地面積,再從操作維護到后續(xù)處理均進行了改革及突破。HDN工藝實現(xiàn)了對傳統(tǒng)脫氮效率的10倍提升,即:1.0kgN/m3.d,而占地面積僅需8m2,無需設(shè)置二沉池等配套裝置,污泥產(chǎn)量大幅減少,同時實現(xiàn)了自動控制,節(jié)省了人力成本,并使運行成本可以控制在1元/噸水以下,在總氮排放標(biāo)準(zhǔn)迅速提高的一年內(nèi)解決了很多老廠改造及園區(qū)新建工程的工藝缺陷,在多種廢水處理中實現(xiàn)了應(yīng)用。
(冷卻循環(huán)水總氮處理設(shè)備去除硝態(tài)氮)
五、案例概述
山東某化工廠主要生產(chǎn)氟材料,在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生循環(huán)冷卻水1000噸水/天,其中經(jīng)過濃縮以后總氮濃度為40mg/L,主要為硝酸鹽氮類物質(zhì),前期總氮不管控,近期山東公布了《小清河流域水污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)修改清單》,要求總氮濃度處理到15mg/L以下,由于場地受限,無法進行AO工藝脫氮,而湛清環(huán)保經(jīng)過詳細的調(diào)研與水質(zhì)檢測,使用HDN反硝化設(shè)備進行處理,占地面積僅需要20平方米,經(jīng)過三個月的設(shè)備制作、安裝、調(diào)試,出水總氮穩(wěn)定在10mg/L以下。