pcl沖擊式破碎機,立式破碎機結構,DX19沖擊式破碎機
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破碎機設備廠家是重型機械制造企業(yè),在大多數(shù)國人的印象中,重型機械制造企業(yè)的車間都是油乎乎的臟兮兮的。但是現(xiàn)代化的制造車間應該是怎么樣的?應該是窗明幾凈、物品擺放得井井有條的一絲不亂的車間。
科學表明,良好舒適的工作環(huán)境對于工人們的身體健康和心理健康都是有著*的好處的,而且可以使人心情愉悅,提高工作效率。因此,以破碎機為首的重型機械設備制造企業(yè)應該做好生產車間的清潔保持工作,促進良好工作環(huán)境和氛圍的改善與提高。
為了提高沖擊式破碎機錘頭的耐磨性,國內外已研制出了鉻鉬銅多元高鉻鑄鐵錘頭,主要采用降低含碳量和添加鉬、錳、銅等合金元素的措施來提高高鉻鑄鐵過冷奧氏體的穩(wěn)定性,
這不僅會使高鉻鑄鐵中的殘余奧氏體量增加且難以消除,導致耐磨性降低,而且會使熱處理工藝變得復雜,生產成本提高。經過多年的探索,研制出了一種新的高鉻鑄鐵錘頭,通過使用給用戶帶來了較好的經濟效益。
沖擊式破碎機的錘頭工作條件惡劣,要求錘頭既要有相當?shù)捻g性,又要有一定的硬度,二者達到*配合。錘頭的失效形式是磨損和斷裂,主要磨損形式是鑿削和犁削。從工況分析用高鉻鑄鐵制作錘頭是合適的,因為這種含鉻 12%的白口鑄鐵不僅具有較高的硬度,而且具有較好的韌性,其組織中的碳化物是(cr,F(xiàn)e)7C3型,顯微硬度HV1300-1800。
用CR-1型差熱分析儀測定高鉻鑄鐵過冷奧氏體在連續(xù)冷卻條件下珠光體轉變溫度;用RAX-12型X射線衍射儀測定高鉻鑄鐵中的殘余奧氏體含量;用洛氏硬度計和顯微硬度計分別測定試樣的宏觀硬度和顯微硬度;在MLD-10型動載磨損試驗機上進行沖擊磨損試驗(沖擊功為1.5J,沖擊次數(shù)為10000次,磨料為水泥熟料,其硬度HV470);沖擊試樣尺寸20mm×20mm×110mm,無缺口。
試樣采用爐冷、風冷、空冷和霧冷等方法改變冷卻速度,用差熱分析儀測定珠光體轉變的開始溫度和終了溫度。實驗結果表明:高鉻鑄鐵采用加熱至980℃保溫后冷卻,在冷速達到190℃/min時仍要發(fā)生珠光體轉變。而當高鉻鑄鐵凝固后,于高溫區(qū)間緩慢冷卻或停留,能顯著提高其過冷奧氏體的穩(wěn)定性。當凝固后以10—20℃/min的冷速冷到980℃后保溫20min,在以后的冷速 70℃/min時,可避免珠光體轉變發(fā)生。
這一現(xiàn)象的發(fā)生,是因為高鉻鑄鐵在通常熱處理的加熱保溫過程中,奧氏體中溶入的碳、鉻較少,穩(wěn)定性不夠高,而在凝固后的高溫區(qū)間快速冷卻,又會因凝固時的偏析作用,使奧氏體成分不均勻,在臨近碳化物區(qū),其碳、鉻含量較低,易發(fā)生珠光體轉變。
目前,國內破碎機在保證成品物料的粒徑95% 5mm時,平均電耗為2.0kwh/t,而本臺雙轉子內篩分破碎機在保證成品物料粒徑100% 5mm時,平均電耗為1.7kwh/t??梢?,雙轉子內篩分破碎機不但明顯提升了破碎機的破碎效果,而且也使單位電耗下降了15%。我們僅對新型干法水泥熟料做了試驗,相信對于其它脆性物料,雙轉子內篩分破碎機同樣會有一定程度的節(jié)電效果。
值得注意的是,由于上面所提到的在外轉子內襯形成了料墊,所以內襯可以得到很好保護,降低鐵耗,從而節(jié)約了造成鐵耗的能量,我們稱為“鐵耗能”,從而也使能量更加充分地運用于破碎物料。這是從節(jié)能的角度將能耗與鐵耗統(tǒng)一評價的重要觀點。雙轉子內篩分破碎機破碎出的新型干法水泥熟料粒徑非常理想,傘部分布于5mm以下。而且,200~100目之間的物料占到10%,100目~0.9mm的物料占到27%,其余也全部 5mm,*控制了后續(xù)粉磨的入磨粒度。這些分布比較均勻的物料,進入球磨機時,可以有針對性地調整球磨機內鋼球的級配,從而既可以大幅度地提高磨機效率,又可以降低球磨機的鐵耗。
沖擊式破碎機: http://www.hxjqgroup.cn/products/p11.html
磨機: http://www.qmjhx.com/pro63.htm
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