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三門峽富通新能源科技有限公司
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閱讀:528發(fā)布時間:2014-5-17
程潮鐵礦是全國大型地下黑色金屬礦山之一,是武鋼集團(tuán)公司主要的自產(chǎn)礦石基地。近年來,隨著生產(chǎn)的快速發(fā)展,2001年7月至2002年3月,該礦對選廠進(jìn)行了大規(guī)模的改造,引進(jìn)了HP500圓錐破碎機(jī)http://www.ftxny.com/psj/48.html3臺,取代了PYB、PYD +2100圓錐破碎機(jī),形成了年處理原礦石280萬t、生產(chǎn)鐵精礦120萬t的生產(chǎn)規(guī)模。
1 、HP500圓錐破碎機(jī)主要結(jié)構(gòu)與工作原理
該機(jī)是由6個“過鐵”釋放液壓缸、8個鎖緊液壓缸組成的多缸液壓圓錐破碎機(jī)。主要結(jié)構(gòu)有水平軸、大小傘齒輪、主軸、偏心套、球面瓦架、球面瓦、動錐總成、定錐總成、調(diào)整環(huán)、主機(jī)架等,結(jié)構(gòu)簡單、緊湊,能自動調(diào)節(jié)排礦口的大小。
高壓電機(jī)拖動水平軸運(yùn)轉(zhuǎn),水平軸端部的小齒輪驅(qū)動裝于偏心套法蘭上的大齒輪,大齒輪帶動偏心套圍繞主軸高速運(yùn)轉(zhuǎn)。動錐球面軸承坐在主軸頂部的球面瓦凹面上,而動錐下襯套則套在偏心套上。在偏心套的偏心或旋回運(yùn)動過程中,借助動錐襯套與偏心套間的接觸來驅(qū)動動錐。當(dāng)動錐靠近定錐時則礦石處于被擠壓和破碎過程,而動錐的另一面離開定錐。此時,碎礦靠自重從兩錐體底部排出。
2、使用初期存在的主要問題
2002年3月10日HP500破碎機(jī)安裝調(diào)試完畢投入生產(chǎn)后,因生產(chǎn)工藝、輔助設(shè)施及其他客觀因素的影響制約,半年時間內(nèi),HP500破碎機(jī)并沒有發(fā)揮出生產(chǎn)高性能特點(diǎn)。其設(shè)備經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和破碎產(chǎn)品質(zhì)量沒有超越原來的PYB( D)型+2100圓錐破碎機(jī)。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),以破碎機(jī)為核心的破碎系統(tǒng)主要存在以下幾個問題。
(1)破碎機(jī)給料偏稀、給料不均勻,沒有實(shí)現(xiàn)料位高出分料頭300mm的料腔擠滿給礦,造成破碎機(jī)襯板異常磨損,故障率高。
(2)破碎機(jī)“過鐵”現(xiàn)象時有發(fā)生,嚴(yán)重威脅設(shè)備的正常運(yùn)行。
(3)破碎機(jī)破碎作業(yè)時存在“研磨破碎”等多種破碎方式,破碎機(jī)循環(huán)負(fù)荷大、能耗高,嚴(yán)重影響產(chǎn)品性能。
3、技術(shù)改造的內(nèi)容
(1)破碎機(jī)正?;膶?shí)現(xiàn)。2002年4月至9月,為技術(shù)改造的*階段,重點(diǎn)對破碎機(jī)的給料部分進(jìn)行了改造。將破碎機(jī)的給料漏斗進(jìn)行技術(shù)改進(jìn),在漏斗底部焊接1個規(guī)格一定的套筒,實(shí)現(xiàn)料流對準(zhǔn)破碎機(jī)分料盤360。均勻給礦,消除給料偏析現(xiàn)象(圖1)。嚴(yán)格控制+300 mm的大塊進(jìn)入中碎機(jī),均衡組織生產(chǎn)。將650 mm寬的4條細(xì)碎給料皮帶改為800 mm,適當(dāng)調(diào)大細(xì)碎礦倉排料口(閘門控制),加大給礦量;2臺R1406SE -G雙層振動篩聯(lián)鎖為1組,同時對1臺細(xì)碎機(jī)給料。實(shí)現(xiàn)破碎機(jī)給料料流穩(wěn)定、料腔擠滿給礦(2臺細(xì)碎機(jī)已經(jīng)*實(shí)現(xiàn),中碎機(jī)狀況有明顯改進(jìn)),破碎時“研磨”現(xiàn)象大大減少,形成以層層“擠壓破碎”為主、“折斷破碎”為輔的破碎方式。在中碎機(jī)給料皮帶、細(xì)碎機(jī)4條給料皮帶上分別安裝磁性礦石金屬探測器,進(jìn)行人工撿鐵,破碎機(jī)“過鐵”現(xiàn)象基本消除。
通過上述技術(shù)改造,同時制訂相關(guān)管理制度加強(qiáng)破碎機(jī)的點(diǎn)檢維護(hù)、使用操作。從2002年10月份起,3臺破碎機(jī)運(yùn)行狀況基本上正常,為生產(chǎn)提供了合格的產(chǎn)品。
(2)破碎機(jī)自動化的實(shí)現(xiàn)。2003年隨著該礦球團(tuán)廠的建成投產(chǎn),為了給球團(tuán)廠提供合格的足量的鐵精礦原料,公司和礦對于選廠的破碎與磨礦工藝控制提出了更高的要求,破碎系統(tǒng)方面,配套*的控制系統(tǒng),改變舊式的手動給礦調(diào)節(jié)方法,充分發(fā)揮破碎機(jī)的生產(chǎn)效率,實(shí)現(xiàn)兩段破碎之間的負(fù)荷平衡,有效保證重要工藝參數(shù)。2002年12月至2003年10月,為技術(shù)改造的第二階段,重點(diǎn)對破碎機(jī)進(jìn)行自動化改造。
根據(jù)現(xiàn)場條件對3臺破碎機(jī)完成了自動給礦控制:自動化系統(tǒng)檢測了破碎機(jī)機(jī)腔料位、電機(jī)電流、給礦量、油溫油壓等關(guān)鍵參數(shù),同時改善中碎和細(xì)碎給礦系統(tǒng)調(diào)節(jié)手段并加以自動控制,使破碎機(jī)處于*安全運(yùn)行狀態(tài)。自動控制的控制框圖見圖1、2。破碎機(jī)自動控制原理圖
當(dāng)料位計處于維護(hù)或出現(xiàn)故障時,以破碎機(jī)電流作為控制目標(biāo),保證負(fù)荷電流在額定電流的80%左右;在中碎控制中采用*的變頻技術(shù),在細(xì)碎控制中引入電動液壓設(shè)備取代以前人工閘門,使得中、細(xì)碎給礦調(diào)節(jié)手段*,操作簡便、靈活,人工只需在集控計算機(jī)上修改控制目標(biāo),自動化系統(tǒng)即可自行完成調(diào)節(jié)功能,自動適應(yīng)生產(chǎn)要求的變化,設(shè)備達(dá)到*運(yùn)行狀態(tài),降低損耗,進(jìn)而提高整體運(yùn)行效率。
(3)技術(shù)改造效果,前后兩次對破碎機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造后,目前中碎機(jī)臺時處理量比2002年提高33.48%,達(dá)到569. 76 t;細(xì)碎機(jī)臺時處理量比2002年提高13. 54%達(dá)到182.17 t,入磨粒度-11 mm占95%以上,實(shí)現(xiàn)了多碎少磨。
4、生產(chǎn)運(yùn)行情況
(1) HP500圓錐破碎機(jī)自2002年投入運(yùn)行后,隨著不斷地技術(shù)改造,原礦處理量增加,一段磨礦鋼球消耗逐年下降,產(chǎn)品入磨粒度- 11 mm及以下含量逐年增加。統(tǒng)計結(jié)果見表1。破碎機(jī)顎式破碎機(jī)1
(2) HP500圓錐破碎機(jī)備件消耗及故障率統(tǒng)計,見表2。破碎機(jī)顎式破碎機(jī)1
從表2可知,2002年9月份破碎機(jī)*階段技術(shù)改造完成之前,故障率高,主要消耗備件包括因管理缺陷造成燒損的銅套2件及快速磨損的動、定錐襯板。2003年備件消耗基本上全是動、定錐襯板。2004年除中碎機(jī)更換大傘齒輪1件外,其余全為襯板。襯板使用壽命逐年提高,故障率逐年下降。
5、結(jié) 論
(1) HP500圓錐破碎機(jī)經(jīng)過不斷技術(shù)改造,不僅大大提高了生產(chǎn)能力和產(chǎn)量,而且操作簡便,易于實(shí)現(xiàn)自動控制。
(2) HP500圓錐破碎機(jī)投入運(yùn)行正常生產(chǎn)后,入磨產(chǎn)品性能均勻、細(xì)顆粒增多,使一段磨機(jī)電量、鋼球單耗明顯降低,年效益600萬元以上。
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