LPG電熱式氣化器常見故障分析及處理「河北泰燃能源科技」
隨著我國經(jīng)濟發(fā)展和城市化進程的加快,LPG電熱式氣化器被廣泛應用于中小城市的液化石油氣管道供應。深圳市貝斯特燃氣設備生產(chǎn)的LPG電熱式氣化器主要用于諸多城市燃氣的混氣生產(chǎn),單臺氣化能力300kg/h,二開一備。隨著設備運行時間的延長,設備故障相繼出現(xiàn),現(xiàn)將近六年來氣化器運行中出現(xiàn)的各種常見故障和處理方法簡要作一分析。
2 電熱式氣化器構造及工作原理
電熱式氣化器由帶保溫的筒體、蛇形管、電加熱器、氣液相連接管、安全閥及儀表控制件組成,如圖1。蛇形管采用鉻鎳合金鋼材料。液態(tài)液化石油氣沿液相入口進入氣化器,從上而下沿其內部蛇形管流動,吸收管外熱水傳遞的熱量而氣化,氣態(tài)的液化石油氣由中間的集氣管上升,經(jīng)氣相管調壓后供出,液化石油氣殘液通過**集氣管底部的排污管排出。在筒體上安有測溫元件和浮球控制器,以控制水溫和液位。當水溫過低或水位超過低,液化氣入口控制閥、電源開關將自動關閉。當氣化器超壓時安全閥將自動放散。
3 常見故障分析及處理
故障一:氣化器氣相出口管結露,氣相管外附有水珠或結霜。氣化器水溫顯示正常。
原因分析:當氣相管外有水珠或霜時,說明液化氣在氣化器內沒有氣化,氣相中夾液,致使液態(tài)液化石油氣在氣相管中氣化吸收環(huán)境熱量導致氣相管外結露?,F(xiàn)象發(fā)生的原因是供氣量超過了設備的氣化能力、工藝參數(shù)設定不合理及*作不當?shù)取?br /> 解決辦法:①、減少氣化器外供量;
②、提高氣化器水溫。在夏季,水溫控制在75±5℃,冬季控制在80±5℃,溫度控制范圍以出氣溫度保持在30℃以上為宜。
圖1 電熱式氣化器
1—液體過濾器; 2—液體入口; 3—溫度液位控制閥; 4—蛇形管; 5—溫度計;6—熱水槽; 7—保溫材料; 8—氣化液化石油氣集氣管; 9—壓力表; 10—安全閥;11—調壓器; 12—液位計; 13—浮子開關; 14—溫度保護恒溫器開關; 15—控溫開關;16—溫度控制箱; 17—殘液排放閥; 18—電加熱器; 19—熱水排放閥;20—氣化液化石油氣出口; 21—控制盤
(2)故障二:送電后電加熱器不工作,將浮子開關提起時電加熱器工作。
原因分析:氣化器控制系統(tǒng)采用安全連鎖,當氣化器水位超過低,系統(tǒng)自動切斷電源,防止液化氣氣化不使液相進入氣相中。
解決方法:給氣化器加水,使液位達到規(guī)定高度。
(3)、故障三:氣化器氣相供出量小,生產(chǎn)能力明顯降低,檢查水溫符合工藝要求,氣化器出口控制閥也全部打開,排污時排污量小或阻塞。
原因分析:氣化器生產(chǎn)能力降低,檢查水溫、入口閥、入口過濾器均正常,液相入口壓力正常,說明氣化器內部有堵塞使流量減小,生產(chǎn)量降低。因液化石油氣中含有大量的烯烴,烯烴的化學性質不穩(wěn)定,在40℃以上時容易發(fā)生聚合反應形成棕黑色粘稠狀的聚合物附著在蛇管內壁、排污管和集氣管底部,當長期不清洗蛇管、排污不及時或不暢時,聚合物將附著在蛇管內壁、堵塞集氣管的入口,造成通徑減小,導致生產(chǎn)能力降低。
解決方法:①斷開氣化器液相入口,從入口處注入CC14等有機溶劑,在加熱狀態(tài)下浸泡24-50小時,用氮氣將有機溶劑及雜物從排污管中出。
②2002年,2#氣化器經(jīng)過四年的運行,氣化器排污管入口堵塞,用有機溶劑浸洗多日也無法疏通,將集氣管頂部及排污管斷開,用機械的方式將蛇管內、集氣管底部和排污管內的污物清出。
③定期進行排污。氣化器運行前,打開排污管進行足量排污,將集氣管底部的殘余物排凈。
④定期清洗氣化器蛇管、集氣管及排污管,有條件可以用高溫蒸氣吹掃,也可用CC14等有機溶劑進行浸洗。一般半年清洗一次為宜。
⑤改進氣化器的設計,在集氣管頂部和排污管出集氣管后加裝法蘭,便于加入溶劑和清掃氣化器。
(4)故障四:氣化器停止運行后氣化器內部壓力迅速升高到2.5Mpa以上。
原因分析:在氣化器停止運行期間,如果氣化器出入口關閉后,蛇管內液化氣在80℃時飽和蒸汽壓2.0Mpa以上,當壓力超過安全閥壓力時安全閥會發(fā)生自動放散。
處理辦法:①打開排污閥門,將氣化器內氣體放散降壓。
②在氣化器停止運行時,先關閉液化氣液相入口閥,待氣化器內液態(tài)液化氣氣化導出后再關閉氣化器氣相出口閥。
4 結論
通過加強設備的維護管理、調整技術參數(shù)和改變安全技術*作規(guī)程可有效降低氣化器的故障率,保證設備正常運轉。