武穴生物反應器污水一體化處理設備工藝指導
膜生物反應器(MBR)采用膜組件代替二沉池進行固液分離,污泥濃度可高達普通活性污泥法的3~4倍,污泥齡長,污泥負荷低,有利于降解廢水中各類有機污染物和氨氮,近年來被廣泛應用于有機廢水處理、有機廢水脫氮等方面。
不同類型的膜組件處理印染等廢水的對比研究已有報道,但多為實驗室研究,應用于煤化工廢水實際項目的案例較少。筆者以陜西某煤化工廢水處理項目為例,介紹了MBR工藝在煤間接液化廢水處理項目中的應用情況,并對比了傳統(tǒng)簾式和海藻式膜生物反應器的設計與運行參數(shù),以期為同類工程提供參考。
1、工程概況
陜西某煤間接液化工業(yè)示范裝置以煤為原料,生產(chǎn)液化油品。該項目排放的生產(chǎn)、生活廢水經(jīng)污水處理裝置集中處理后再進行深度處理,大部分產(chǎn)水作為循環(huán)水站補水回用,深度處理產(chǎn)生的濃鹽水排入濃水處理裝置的蒸發(fā)結晶單元進行最終處理。
污水處理裝置主工藝采用多級A/O+MBR組合工藝,其中MBR單元分別采用傳統(tǒng)簾式和海藻式MBR系統(tǒng),2套系統(tǒng)獨立運行,各占50%處理能力,處理水量均為370m3/h。
2、工程設計
2.1 進、出水水質(zhì)
裝置污水主要由氣化污水、合成高濃度污水、含硫污水等組成,廢水水質(zhì)、水量波動大,氨氮、有機物濃度高,并含有一定濃度的油、硫化物等。根據(jù)分質(zhì)分流的處理原則,各股廢水分別經(jīng)預處理后匯入調(diào)節(jié)池,后經(jīng)多級A/O+MBR工藝處理,出水進入回用水裝置進行軟化脫鹽。本項目污水出水要求在《黃河流域(陜西段)污水綜合排放標準》(DB61/224—2011)一級標準基礎上執(zhí)行更嚴格的控制指標
氣化污水硬度較高,影響后續(xù)工藝設備的運行,在初沉池前投加除硬劑,可去除水中的硬度和部分懸浮物。高濃度污水含有一定濃度的有機酸,首先進入中和池,投加堿液使廢水近中性,后經(jīng)渦凹、溶氣兩級氣浮除油,再經(jīng)UASB降解大部分有機物。含硫污水先經(jīng)溶氣氣浮除油,后經(jīng)化學沉淀法除硫化物(投溶液)。以上預處理后的3股廢水進入調(diào)節(jié)池均質(zhì)混合。
2.2.2 生化處理系統(tǒng)
該項目處理規(guī)模大,同時含有較高濃度的氨氮和COD,因此選用A/O變型工藝——多級A/O工藝作為生化工藝,該工藝可根據(jù)進水狀況靈活調(diào)節(jié)各段的回流比等參數(shù),適合與后端的MBR池有機結合。
傳統(tǒng)簾式MBR兩端固定在出水口,產(chǎn)水時通過抽吸泵產(chǎn)生的負壓作用,使混合液中的水往膜內(nèi)滲透,經(jīng)過膜的中空管收集,最后進入兩端的出水收集管中。由于它的膜絲比較穩(wěn)定,附著在膜絲上的生物不易被曝氣吹走,所以附著生物較多,可以更有效地去除污水中的各種有害物質(zhì)。
海藻式MBR則由底部固定在出水口、上部不固定的膜絲組件組成的。其主要特點是不固定的一端隨著曝氣的進行不停抖動,有利于去除膜表面污染物質(zhì),尤其可避免頂部毛發(fā)纖維的纏繞,大大降低了膜的污染程度。且在膜單元中間曝氣,優(yōu)化了曝氣位置,減少了污泥在底部的沉積。
3、MBR單元主要設計參數(shù)
3.1 生化池
生化反應池采用多級A/O工藝,其中一級O池停留時間67h,分2格,每格尺寸68.0m×60.0m×7.0m,有效水深6.2m,每格設5個廊道,污泥質(zhì)量濃度4g/L,池底設置旋流式曝氣器。
一級A池停留時間67h,分2格,每格尺寸68.0m×60.0m×7.0m,有效水深6.2m,設置推流式攪拌器共16臺,設2臺一級A池至一級O池的混合液回流泵,回流比200%。
二級A池停留時間12h,分2格,每格尺寸32.0m×22.0m×7.0m,有效水深6.2m,設置推流式攪拌器共4臺。
二級O池停留時間7h,分2格,每格尺寸20m×22m×7.0m,有效水深6.2m,污泥質(zhì)量濃度4g/L,池底設置旋流式曝氣器,配6臺從二級O池回流至一級A池的硝化液回流泵,回流比800%。
3.2 MBR設備間
為方便設備維護、管理,MBR池設置在MBR設備間內(nèi)。MBR設備間內(nèi)設置產(chǎn)水泵、反洗泵、污泥回流泵、曝氣風機及膜清洗設備等。
膜池共設8格,其中海藻式MBR和傳統(tǒng)簾式MBR各設4組規(guī)格相同的膜池。單組膜池尺寸11.0m×3.2m×4.3m,有效水深3.4m。每組膜池安裝膜組件5套,共40套。每套膜組件過濾面積1500m2,總過濾面積30000m2。膜池設計平均膜通量13L/(m2·h),最大時膜通量15L/(m2·h),設計污泥質(zhì)量濃度8.0g/L。2套MBR系統(tǒng)共用1座產(chǎn)水池,尺寸16.0m×11.0m×4.3m,有效水深3.8m,停留時間0.9h。
每套膜池對應1臺產(chǎn)水泵及污泥回流泵。其中產(chǎn)水泵采用臥式離心泵,變頻控制,以實現(xiàn)不同工況下產(chǎn)水量的靈活控制。海藻式MBR系統(tǒng)的產(chǎn)水泵流量比傳統(tǒng)簾式MBR系統(tǒng)大1倍,以實現(xiàn)定期大流量抽吸,去除膜絲頂部積累的空氣。與膜池一對一的污泥回流泵可以靈活控制各組膜池的回流量,以保證污泥濃度均勻,污泥回流比為400%。
武穴生物反應器污水一體化處理設備工藝指導
傳統(tǒng)簾式和海藻式MBR各設1套反洗泵,變頻控制,反洗水采用產(chǎn)水池出水,反沖洗通量30~34L/(m2·h)。
傳統(tǒng)簾式MBR采用常規(guī)的連續(xù)曝氣,曝氣風機采用2臺單級高速離心風機(1用1備),單臺風機Q=141m3/min,p=50kPa,P=220kW。海藻式MBR采用間歇曝氣,即4組膜池依次曝氣,曝氣量占總風量的25%,曝氣風機采用2臺羅茨風機(1用1備),單臺風機Q=83m3/min,p=50kPa,P=110kW。通過管路上設置的電動蝶閥控制每組膜池曝氣開閉。為避免曝氣管道上的銹渣進入膜池損壞膜絲,MBR曝氣管道均采用不銹鋼材質(zhì),另風機均采用無油風機,避免帶入油分。
由于產(chǎn)水抽吸時會有空氣進入膜絲中,2套MBR系統(tǒng)在產(chǎn)水管頂部設置真空水射器定期抽吸去除積累的空氣,抽吸工況在每個產(chǎn)水周期前進行1次,持續(xù)時間10~30s。
采用檸檬酸和次氯酸鈉作為化學清洗劑,清洗方式均采用清水+化學藥劑,不同的是,傳統(tǒng)簾式MBR采用反洗泵作為清洗泵,而海藻式MBR單獨設置清洗水泵。2套膜系統(tǒng)分別設置檸檬酸及次氯酸鈉的清洗裝置各1套,分別供維護性清洗及恢復性清洗使用。所有清洗裝置單獨放置在MBR加藥間內(nèi)?;謴托郧逑丛谀こ刂羞M行,無需將膜組件吊出,減少了人工工作量。
MBR產(chǎn)水管均采用UPVC管,MBR曝氣管道采用不銹鋼(SS304)材質(zhì),避免銹渣等雜質(zhì)進入系統(tǒng),損壞膜絲。
4、運行效果
4.1 MBR的啟動調(diào)試
MBR系統(tǒng)正常運行的前提是前端A/O池活性污泥系統(tǒng)的成功啟動,一般建議膜池污泥質(zhì)量濃度>3g/L時再啟動產(chǎn)水程序。該裝置自2016年初開始調(diào)試運行,在A/O池分次投加某市政污水廠活性污泥,同時逐漸增加廢水比例,直至污泥質(zhì)量濃度增加至3g/L左右,廢水進入MBR系統(tǒng)并開始正常產(chǎn)水。
由于進水不含生活污水,因此工藝前端未設計配置膜格柵。運行一段時間后發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)簾式MBR的膜絲尤其是上部出水端纏繞了部分絲狀纖維等雜質(zhì),分析原因認為,由于生化池調(diào)試時采用市政污水廠污泥作為接種污泥,其中混有較多絲狀物,纏繞在膜絲上難以分離。另外,由于生化池露天設計,池面漂浮的雜質(zhì)也會進入膜池,影響膜組件的運行。后期在生化池出水口設置1~2mm的人工篩網(wǎng),并定期打撈生化池表面的雜物,并對膜組件進行離線人工清理,纏繞物的影響得以消除。而海藻式MBR的膜絲上未發(fā)現(xiàn)明顯的纏繞物,也體現(xiàn)了該膜結構的優(yōu)勢。