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硅鐵廠大布袋除塵設(shè)備

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  • 公司名稱泊頭市騰科環(huán)保設(shè)備有限公司
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  • 更新時(shí)間2022/8/19 16:46:30
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全系列布袋除塵器,單機(jī)布袋除塵器,脈沖收塵器,旋風(fēng)除塵器,濾筒式除塵器,鍋爐除塵器,水泥廠專用除塵器,木工袋式除塵器,礦山除塵器,UV光氧催化設(shè)備系列,除塵器配件
硅鐵廠大布袋除塵設(shè)備是設(shè)計(jì) 院設(shè)計(jì)的。電爐采用了的2FDB8-3100大型反吹袋室除塵器,了污染, 了環(huán)境。
硅鐵廠大布袋除塵設(shè)備 產(chǎn)品信息

硅鐵廠大布袋除塵設(shè)備是設(shè)計(jì)   院設(shè)計(jì)的。電爐采用了的2FDB8-3100大型反吹袋室除塵器,了污染,   了環(huán)境。經(jīng)過三年來的運(yùn)行,全套設(shè)備性能基本,除塵效果良好。經(jīng)過我市環(huán)保監(jiān)測(cè)站鑒定,煙氣排放濃度符合標(biāo)準(zhǔn)。

1、主要技術(shù)參數(shù)

額定處理煙量 81100m3/h

允許入口高氣體溫度 ≤250℃

總過濾面積 3100m2

過濾風(fēng)速 0.436m/min

允許工作負(fù)壓 3.5kPa

袋室排列 雙排八室

除塵效率 99%

清灰方式差壓自控、煙氣循環(huán)三狀態(tài)、反吹清灰

2、除塵器主要設(shè)備及其性能

2.1機(jī)械部分

2.1.1 煙管冷卻器(空冷器)冷卻面積為670m2,由40組U型冷卻管組成,冷卻器進(jìn)煙分配管與出煙分配管上設(shè)一連通管和高溫電動(dòng)調(diào)節(jié)閥門,所選用材質(zhì)前半部分為20號(hào)鋼,后半部分為Q23鋼,重量約40噸。

2.1.2 濾袋其材質(zhì)為經(jīng)由硅油、石墨處理的的(中堿)聚四氟乙烯玻纖濾袋,厚0.5mm(16×10支紗),1/4斜紋濾袋,每個(gè)袋室有54個(gè)布袋,8個(gè)袋室共有432個(gè)布袋;濾袋規(guī)格為Φ292×8000mm;處理煙氣溫度為210℃。

2.1.3 主引風(fēng)機(jī)型號(hào)y5~44;風(fēng)量58500~91900m3/h;風(fēng)壓7090~5639Pa;工作溫度200℃;主軸轉(zhuǎn)速1450轉(zhuǎn)/分;所配電機(jī)型號(hào)y315M2-4;電機(jī)功率220kW。

2.2 電氣部分

2.2.1 煙氣溫度的控制及監(jiān)視

根據(jù)工藝要求,進(jìn)入除塵器的煙氣溫度應(yīng)控制在200~250℃,可通過調(diào)節(jié)煙氣管冷卻面積和煙氣量來控制。當(dāng)除塵器入口溫度大于230℃時(shí),發(fā)出聲光報(bào)警信號(hào),并使混風(fēng)閥自動(dòng)開啟;當(dāng)溫度低于200℃時(shí),關(guān)閉混風(fēng)閥,若系統(tǒng)出現(xiàn)故障使入口煙溫達(dá)到250℃以上時(shí),再次發(fā)出報(bào)警信號(hào),并使主風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)閥自動(dòng)關(guān)閉,打開工藝放散閥(由電氣控制)。

2.2.2 除塵器進(jìn)出口總差壓、袋室差壓指示

聯(lián)鎖除塵器差壓在1300~1800Pa范圍內(nèi),可通過煙管煙氣量來控制壓差,當(dāng)布袋除塵器壓差超過1800Pa(設(shè)計(jì)值)時(shí),則需反吹清灰,反吹操作分為Pc自動(dòng)控制和手動(dòng)控制。

2.2.3 Pc(可編程控制器)自控原理

除塵器設(shè)有八個(gè)袋室,每個(gè)袋室分設(shè)過濾閥、反吹閥各一個(gè),過濾閥與反吹閥的動(dòng)作受Pc控制。

根據(jù)工藝要求,Pc程序控制器進(jìn)行“三狀態(tài)”反吹,即正吹、反吹、靜止,各狀態(tài)持續(xù)時(shí)間可由操作人員隨時(shí)根據(jù)運(yùn)行狀態(tài)來調(diào)整。當(dāng)Pc接到反吹信號(hào)時(shí),即開啟反吹風(fēng)機(jī),逐室進(jìn)行清灰,各室按規(guī)定動(dòng)作循環(huán),且循環(huán)次數(shù)由操作人員按實(shí)際情況給定。

自動(dòng)程序反吹,布袋進(jìn)出口差壓超過1800Pa時(shí),數(shù)顯儀(十塊)中有一個(gè)或多個(gè)上限接點(diǎn)閉合,帶動(dòng)有關(guān)繼電器常開觸點(diǎn)啟動(dòng)Pc,對(duì)八個(gè)袋室依次反吹,在反吹過程中當(dāng)布袋進(jìn)出口差壓低于1300Pa時(shí),清灰繼續(xù)進(jìn)行,直到一室清灰完畢。全部清灰完畢,反吹結(jié)束的布袋立即投入正常生產(chǎn)(即過濾)。

2.2.4 供電

由于引風(fēng)電機(jī)容量較大(220kW),為   電機(jī)的啟動(dòng)條件,從10/0.4kV變電所直接供電,并在機(jī)房?jī)?nèi)配一臺(tái)自耦起動(dòng)柜就地控制。其它除塵用電設(shè)備采用動(dòng)力箱單母線供電,余下的電機(jī)多數(shù)為小容量電機(jī),而且安裝在鋼結(jié)構(gòu)的懸空設(shè)備上,電氣管線的敷設(shè)采用電纜橋架,電纜橋架焊接在鋼結(jié)構(gòu)柱上或固定在墻上,配管齊整。

3 環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益

3.1 環(huán)境效益

我廠6.3MVA電爐每天生產(chǎn)硅粉1.8t,即每天有1.8t的SiO2粉塵排放出來,嚴(yán)重地影響著周圍環(huán)境和人身健康。除塵器運(yùn)行以后,全套設(shè)備性能,煙氣排放濃度為79.32mg/m3,低于標(biāo)準(zhǔn),   了環(huán)境,了污染,環(huán)境效益顯著。

4 存在的問題及其分析

4.1 存在的問題

4.1.1 除塵系統(tǒng)漏風(fēng)嚴(yán)重

該除塵系統(tǒng)投入運(yùn)行一年后經(jīng)地區(qū)環(huán)保監(jiān)測(cè)站測(cè)試,除塵器入口煙氣量為29601.7m3/h。

4.1.2 漏風(fēng)引起無效動(dòng)力消耗

引風(fēng)機(jī)的功率N=QP/3600(Q為風(fēng)量,m3/h),假定全壓P不變,則功率N∝Q。

97.6%的漏風(fēng)率意味著約49.4%((97.6/197.6)×100%)的機(jī)械功為無用功,這是一個(gè)驚人的浪費(fèi)。

5.1.3 設(shè)備的腐蝕

由于漏風(fēng)影響了電爐煙囪的抽力,惡化了電爐操作面的工作環(huán)境,同時(shí)由于漏入大量冷空氣,降低了煙氣溫度,導(dǎo)致水蒸汽的結(jié)露,影響硅粉的清灰和流動(dòng)性,容易造成設(shè)備的腐蝕。

4.2 問題分析

4.2.1 煙氣溫度太低的原因分析

經(jīng)1995年11月份測(cè)試,除塵器入口溫度為120℃,出口溫度為68℃。當(dāng)時(shí)環(huán)境(外界)溫度低(0℃左右)是導(dǎo)致煙溫太低的一個(gè)因素,而除塵器本身漏風(fēng)嚴(yán)重,也是主要原因。從除塵器的進(jìn)、出口煙溫120℃、68℃及環(huán)境溫度0℃來看,只有在煙塵溫度接近100℃的情況下,漏入0℃左右的冷風(fēng)才會(huì)使120℃的   溫度降到68℃,溫度在除塵器進(jìn)、出口的變化也正好驗(yàn)證上述漏風(fēng)率為97.6%的計(jì)算值。

其次,設(shè)計(jì)上的失誤是導(dǎo)致煙溫太低的又一因素。在設(shè)計(jì)中對(duì)電爐煙氣溫度估計(jì)過高。前面提到除塵器   煙溫120℃是在除塵器本體嚴(yán)重漏風(fēng),電爐爐口抽力降低,爐口混冷風(fēng)很少的情況下的煙氣溫度。假如除塵器本體不漏風(fēng)或很少漏風(fēng)時(shí),爐口將大量混冷風(fēng),經(jīng)過空冷器冷卻后煙溫將低于120℃,達(dá)不到設(shè)計(jì)的除塵器煙氣   溫度,所以對(duì)煙氣溫度估計(jì)過高這一設(shè)計(jì)上的失誤必將導(dǎo)致空冷器冷卻面積的增大,浪費(fèi)了基建投資,影響了除塵器的正常運(yùn)行。

另外,所設(shè)計(jì)的空冷器散熱面積無法調(diào)整,在實(shí)踐中打開旁通閥后煙溫的提高也不明顯,加上電爐操作、煙罩門的開閉時(shí)間等也都影響著煙氣溫度??傊?,除塵器設(shè)計(jì)中煙氣溫度是一個(gè)復(fù)雜的多因素問題,應(yīng)從實(shí)踐中總結(jié)經(jīng)驗(yàn),掌握并控制影響煙溫的各種因素,才能合理的設(shè)計(jì),從而除塵器即經(jīng)濟(jì)又正常的運(yùn)行。

4.2.2 卸灰閥漏風(fēng)的危害

卸灰閥的漏風(fēng)除引起動(dòng)力的無效做功、影響粉塵發(fā)潮等問題外,還嚴(yán)重影響到正常的卸灰,這是因?yàn)楣璺鄯蹓m比重很小,在袋室處于過濾時(shí),粉塵被由卸灰閥處漏進(jìn)的風(fēng)吹向布袋內(nèi),其結(jié)果是灰倉(cāng)不能貯灰,而布袋剛反吹清下的灰又附著在布袋上,致使自動(dòng)清灰不能正常運(yùn)行,只好在反吹的同時(shí)卸灰,這就破壞了原設(shè)計(jì)的“三狀態(tài)”清灰方法,反吹成了連續(xù)反吹,直至卸灰完畢,同時(shí)使過濾時(shí)布袋長(zhǎng)期處于高阻力狀態(tài),增大功率的損失,因此該種卸灰閥急需改進(jìn)或新氣密性好的卸灰閥。

4.2.3 硅粉的裝運(yùn)問題

由于硅粉的比重?。s0.2g/cm3),粒度細(xì),在裝運(yùn)過程中既容易造成二次污染,影響運(yùn)輸效率,而且由于噸位上不去不能用鐵路運(yùn)輸,只能用汽車,增加了運(yùn)輸成本。為此應(yīng)   硅粉的加密措施,配裝合適的加密裝置以克服上述弊病。

總之,設(shè)備狀況的好壞直接影響環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益,要加強(qiáng)設(shè)備管理,對(duì)除塵系統(tǒng)要逐步建立和完善各種規(guī)章制度,建立設(shè)備、建立計(jì)劃?rùn)z修制度和設(shè)備專管員制度,以充分發(fā)揮設(shè)備的效能。

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